精度控制实验论文-李青,王瑞,崔亚涛

精度控制实验论文-李青,王瑞,崔亚涛

导读:本文包含了精度控制实验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:烟支圆周,ZJ17卷接机组,控制精度,DOE实验

精度控制实验论文文献综述

李青,王瑞,崔亚涛[1](2019)在《提高哈德门(纯香)烟支圆周控制精度的优化实验》一文中研究指出针对哈德门(纯香)烟支圆周精度控制存在的问题,在ZJ17卷接机组相同的工作条件下,利用DOE实验进行研究分析。通过实验结果的对比,得出影响哈德门(纯香)圆周控制精度因素的最佳参数组合:烟舌位置为7 mm,大压板位置为0.84mm,小压板位置为7.7 m,从而保证卷烟产品的质量,取得了良好的效果。(本文来源于《科技经济导刊》期刊2019年19期)

曹琳,李海龙,刘华坤[2](2019)在《高精度温度控制的半导体制冷系统实验研究》一文中研究指出为解决常规高精密环控系统温度波动大的问题,提出了1种高精度温度控制的半导体制冷系统。该系统基于半导体制冷技术,并结合直流变频压缩机恒温冷水机组。以专家比例-积分-微分(PID)控制方法和制冷量与电加热量双向趋近调节方式进行控制。试制了实验样机,对该系统的制冷性能、供水温度控制精度及系统抗干扰性能进行了实验研究。研究结果表明,系统供水温度波动范围为±0.01℃;开机启动至供水温稳定仅需16 min;2 kW负载瞬间冲击的响应时间为2 min,冲击结束后95%时间内系统供水温度的波动幅度仅为±0.005℃,且未发生超限和震荡现象。(本文来源于《南京理工大学学报》期刊2019年03期)

李森,周命端,陈积旭[3](2019)在《北斗数据工程控制网应用实验及精度分析》一文中研究指出针对目前我国北斗系统已经开始实施全球化建设且地面最大可视卫星数已达到15颗的情况,该文提出利用北斗观测数据进行高精度工程控制测量的设想,并利用香港CORS站观测数据进行算例验证及精度分析,基于北斗系统观测数据控制网基线向量的稳定性和重复性,并将北斗系统计算结果与GPS进行对比分析。结果表明:北斗系统完全可以应用在厘米级定位精度的测绘领域;与GPS相比,北斗系统卫星星座尚未完全建成,一个卫星周期内北斗基线解算可用卫星个数不到GPS一半;数据解算过程中使用的北斗导航卫星精密轨道和钟差精度相对较低,各种精密解算软件使用的误差改正模型不够完善,误差消除不够彻底。(本文来源于《测绘科学》期刊2019年09期)

武帅[4](2018)在《电弧增材制造高精度控制实验研究》一文中研究指出电弧增材制造技术以电弧为热源、焊丝为增材材料,根据零件的叁维模型进行分层制造,逐层迭加,直至形成零件,通过叁台伺服电机来完成叁维空间的运动。由于多轴电机驱动系统是一个非线性、强耦合的时变系统,且成型过程容易因位置偏差而使成型尺寸偏离规划值,无法继续按照规划路径进行,因此提高多轴电机运动的位置精度是亟待解决的问题。本文对MOTOMAN-UP6的伺服系统进行深入研究,对伺服系统受控对象的模型参数辨识及控制器的参数整定进行理论分析和试验研究,并在实验室的弧焊机器人设备上进行验证。1.以MOTOMAN-UP6六轴机器人为研究对象,伺服电机控制系统的位置精度为控制目标,介绍伺服电机的数学模型,并详细分析伺服电机控制系统的特点进而建立等效模型,为文中受控对象的模型参数辨识提供依据。2.利用递推最小二乘法辨识速度环的近似模型,根据辨识结果对PID参数按照最佳系统的原则进行调节,得到控制器的最优参数值,仿真结果表明,辨识结果能很好地反映实际系统的动态性能。3.针对电弧增材制造过程中的位置精度,以速度闭环和积分环节为受控对象,设计P+前馈和模糊PID两种控制器进行位置误差跟踪。仿真结果表明,模糊PID算法优化后的位置闭环控制系统在误差跟踪方面较P+前馈控制算法有所提高。4.在六轴机器人平台上利用SigmaWin+上位机软件,对比两种控制算法参数调节后的反馈跟踪误差,采用模糊PID算法系统的最大误差达到±0.04 mm,并通过在线示教指导机器人进行验证,实验结果表明,模糊PID参数调节后的定位更准确。(本文来源于《太原科技大学》期刊2018-04-09)

郑照明月,程伟[5](2016)在《控制力矩陀螺零重力卸载机构的位移卸载精度实验研究》一文中研究指出控制力矩陀螺零重力卸载机构用于控制力矩陀螺的地面试验中,消除重力对机构测试的影响。本文使用位置敏感传感器测试重力卸载前后结构关键点的位置,经比较、计算得出控制力矩陀螺零重力卸载机构的位移卸载精度。(本文来源于《北京力学会第二十二届学术年会会议论文集》期刊2016-01-09)

田晓青,韩江,夏链[6](2015)在《电子齿轮箱精度控制与实验研究》一文中研究指出研究了电子齿轮箱的实现原理及其在数控系统中的实现方法,从几何角度分析了齿轮展成法加工误差产生的原因,并推导出电子展成误差的计算公式。建立了电子齿轮箱仿真模型,通过对模型的仿真分析和优化,计算得到了该控制模型的电子展成误差。将该模型用于六轴数控系统实验平台,在空载条件下分析了电子展成误差。最后将自主研发的带电子齿轮箱的滚齿数控系统应用于YS3118数控滚齿机,通过齿轮加工及检测证明了该电子齿轮箱的控制精度满足齿轮的加工要求。(本文来源于《中国机械工程》期刊2015年02期)

代杰[7](2014)在《高精度低温温度测量与控制系统实验研究》一文中研究指出在低温物理实验中,温度的测量是最基本的测量。与常温下的温度测量相比,低温系统中的要求更为严格。在常温下一些不被重视的问题如引线漏热、辐射热、焦耳热和接触热阻等,在低温下则变得重要起来。GM制冷机冷却的低温恒温器在很多领域得到了广泛的应用,它具有结构简单、操作方便、运行和维护成本低的优点。但是,受限于GM制冷机的自身结构和工作原理,其冷头处温度波动较大,并且有振动。对于温度稳定性要求较高的场合,这种温度波动是相当不利的。基于以上分析,本文进行了制冷机冷却的低温温度测量和控制系统实验研究,具体工作内容如下:针对制冷机冷头的温度波动模型,从理论上进行了分析求解。根据解析解可知,温度波动的幅值主要受材料热扩散率和冷头波动频率的影响。热扩散率越小、波动频率越大,相同的导热距离上,温度波动的幅值也越小。分别进行了热阻实验,氦罐实验,氦罐和热阻相结合的实验。实验结果显示,使用热阻的方案可以有效抑制温度波动,且恒温器整体结构更简单、操作更方便。在氦罐实验中,除4.2K外,其他各点处,温度波动并不能得到很好的抑制。在氦罐和热阻结合的实验中,温度波动峰峰值控制在3mK以内。对制冷机冷却的低温恒温器中温度的控制进行了实验研究。通过PID控制的方法,控制样品架上温度的升降温速率。采集了PID控制时样品架上温度波动的短期稳定性和长期稳定性数据。实验结果显示,受限于制冷机本身性能,恒温器中存在一个最大降温速率和一个最慢升温速率。采用PID控制的方法可以很好的控制样品架上匀速升降温。采用PID控制,样品架上长期稳定性良好,4.2K处温度波动控制在±1.5mK,温度的标准偏差为0.339mK。设计了制冷机停开机实验方案并进行简单的前期实验验证。测量了连接部件之间总的接触热阻并进行分析。在制冷机停开机实验中,制冷机停机之后,样品架上温度保持在7K附近,波动范围为6.9990K-7.0030K,稳定时间约为650秒。稳定时间和控温稳定性符合实验要求。(本文来源于《华中科技大学》期刊2014-01-01)

吴长军,王建华,曹达纯,涂浩,吕维[8](2013)在《提高实验电炉温度测量与控制精度的探讨》一文中研究指出管式电阻炉是合金相图测试与金属热处理工艺研究中必不可少的实验研究设备,电炉温度测量和控制精度的高低对获得有价值的研究成果有着非常重要的影响。本文发现了实验管式电阻炉温度测量和控制过程中出现较大偏差的问题,详细分析了产生这种偏差的原因,提出了解决温度测量和控制偏差大的办法与措施,取得了很好的效果。(本文来源于《高校实验室工作研究》期刊2013年04期)

余斌[9](2013)在《提升水冷系统温度控制精度的实验研究》一文中研究指出光刻机环境温度控制要求水冷系统的温控精度高(±0.01℃)、响应速度快。本文对影响温控精度的各种因素进行研究分析,并基于目前±0.1℃的水冷系统,提出增加制冷旁通、水冷旁通、增大冷却水供应流量、降低加热功率等改进措施,并进行实验研究。研究结果表明:改进后系统的温控精度达到±0.01℃、对外流量与系统响应速度不发生变化。(本文来源于《山东工业技术》期刊2013年06期)

刘永恒[10](2013)在《高精度PMLSM迭代学习控制与实验研究》一文中研究指出依托国家自然科学基金项目(51075281)、教育部高等学校博士学科点专项基金(20112102110002)、辽宁省高等学校创新团队(LT2010081)资助项目,为了满足永磁直线伺服系统高精度控制要求,本文针对永磁直线同步电机(PMLSM)存在的周期性和非周期性扰动问题,提出迭代学习控制与小波滤波器相结合的扰动抑制方法。通过重构输入误差信号,剔除非周期分量,从而使设计的PMLSM伺服系统迭代学习控制器快速收敛,减少了迭代次数。根据PMLSM自身特点,提出采用实验确定ILC中L型滤波器参数的方法。实验结果表明,与不带小波滤波器及传统PID比较,所提出方法能够有效减小位置误差,且在较少迭代次数下,直线伺服系统输出轨迹能够精确跟踪到期望轨迹。首先,搭建了PMLSM基于simulink矢量控制的仿真系统,分析了在低速运行、高速运行及正反转情况下跟随速度与给定速度的关系,并得到了d、q轴电流与跟随速度的关系曲线。其次,根据simulink仿真,搭建PMLSM实物平台,分析了空载时传统矢量控制下PMLSM的跟随速度与给定速度和d、q轴电流之间的关系。在外加周期性负载情况下,分析了传统矢量控制对电机高速段的影响,得到了速度跟随曲线。最后,在传统矢量控制基础上建立基于迭代学习控制算法与小波滤波器相结合的实物平台。在空载下,同样得到了在低速运行、高速运行及正反转情况下跟随速度与给定速度和d、q轴电流的关系曲线。并在外加周期性负载情况下,分析了迭代学习控制与小波滤波器相结合的控制算法对电机高速段的影响,通过对比传统矢量控制时的速度跟随曲线,得出所提出的控制算法更适于永磁直线伺服系统控制。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2013-03-01)

精度控制实验论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为解决常规高精密环控系统温度波动大的问题,提出了1种高精度温度控制的半导体制冷系统。该系统基于半导体制冷技术,并结合直流变频压缩机恒温冷水机组。以专家比例-积分-微分(PID)控制方法和制冷量与电加热量双向趋近调节方式进行控制。试制了实验样机,对该系统的制冷性能、供水温度控制精度及系统抗干扰性能进行了实验研究。研究结果表明,系统供水温度波动范围为±0.01℃;开机启动至供水温稳定仅需16 min;2 kW负载瞬间冲击的响应时间为2 min,冲击结束后95%时间内系统供水温度的波动幅度仅为±0.005℃,且未发生超限和震荡现象。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

精度控制实验论文参考文献

[1].李青,王瑞,崔亚涛.提高哈德门(纯香)烟支圆周控制精度的优化实验[J].科技经济导刊.2019

[2].曹琳,李海龙,刘华坤.高精度温度控制的半导体制冷系统实验研究[J].南京理工大学学报.2019

[3].李森,周命端,陈积旭.北斗数据工程控制网应用实验及精度分析[J].测绘科学.2019

[4].武帅.电弧增材制造高精度控制实验研究[D].太原科技大学.2018

[5].郑照明月,程伟.控制力矩陀螺零重力卸载机构的位移卸载精度实验研究[C].北京力学会第二十二届学术年会会议论文集.2016

[6].田晓青,韩江,夏链.电子齿轮箱精度控制与实验研究[J].中国机械工程.2015

[7].代杰.高精度低温温度测量与控制系统实验研究[D].华中科技大学.2014

[8].吴长军,王建华,曹达纯,涂浩,吕维.提高实验电炉温度测量与控制精度的探讨[J].高校实验室工作研究.2013

[9].余斌.提升水冷系统温度控制精度的实验研究[J].山东工业技术.2013

[10].刘永恒.高精度PMLSM迭代学习控制与实验研究[D].沈阳工业大学.2013

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