导读:本文包含了电液步进缸论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:电液步进缸,测试方法,精度
电液步进缸论文文献综述
董荣宝,谢吉明[1](2018)在《电液步进缸测试方法的探讨》一文中研究指出介绍了调宽用电液步进缸的工作原理与设计特点。针对在高炉和连铸机等重工业恶劣工况下,采用高精度电液步进缸所需要解决的测试项目及检验方法等问题,依据新产品生产及检修经验,在试验台上对电液步进缸进行了耐压特性、驱动扭矩大小、单步精度、十步精度、重复位置精度及内泄漏流量等稳态性能测试,得到结合实际使用情况的步进油缸测试项目及方法。通过在线连铸机的使用,验证了该测试方法可以满足调宽用步进油缸的出厂测试要求。(本文来源于《液压与气动》期刊2018年06期)
颜晓辉,何琳,徐荣武,廖健[2](2015)在《电液步进缸的跟随特性研究》一文中研究指出电液步进缸的电液作动器能够有效减少液压系统的重量,降低管路噪声,优化流量脉动,控制溢流噪声,使得电液步进缸得到广泛的研究和应用。但是电液步进缸的跟随特性不能满足某些工程场合的需求。为了提高电液步进缸的跟随特性,根据评价跟随特性的稳态误差指标及稳态误差产生原因,推导出了基于电液步进缸稳态误差的时域模型,并提出参数调整结构。在此基础上对电液步进缸的可变参数Kf进行调整,利用AMESim软件仿真分析电液步进缸典型运动状态下合适的Kf数值,最后通过对电液步进缸进行空载和加载试验获得稳态误差的实验结果。结果表明,电液步进缸的稳态误差在要求的范围内,证明了电液步进缸稳态误差时域模型的正确性以及控制算法的有效性和稳定性。(本文来源于《液压与气动》期刊2015年01期)
曹钧凯[3](2012)在《内置伺服阀式电液步进缸的改进设计与仿真》一文中研究指出本文以一种用于结晶器振动的电液步进缸为研究对象,根据其结构图、工作原理及性能要求,通过相关的计算重新确定了液压参数、结构参数及性能参数,设计了电液步进缸的具体结构,并使用Solid Works软件建立了该电液步进缸的叁维模型。根据该电液步进缸的工作原理,在功能上将电液步进缸分为步进电动机部分、叁通阀控非对称缸部分及其他传动部分,并以此在MatLab中的Simulink环境下建立了非线性数学模型。使用该电液步进缸的非线性数学模型,分析了该电液步进缸在空载及额定负载下的动、静态性能,仿真结果表明在半开环控制下,电液步进缸具有较好的动态特性和振动波形跟踪精度,性能满足设计要求。通过改变一些影响该电液步进缸性能的参数,来讨论电液步进缸的改进方向,确定增加供油压力、增加阀套节流边长度可以提高电液步进缸的响应速度及最大振动频率。为了提高电液步进缸的精度,构建了电液步进缸的闭环控制系统并加入了PID控制器及模糊自适应PID控制器。仿真结果表明在加入PID控制器的闭环控制下,电液步进缸的静态跟踪精度及抗干扰能力提高,但振动波形跟踪及最大响应频率不理想;在加入模糊PID控制器的闭环控制下,电液步进缸可以保持较好的运作状态、动静态性能都得到一定程度的提升。为了能够检验该电液步进缸的实际性能,设计了用于该电液步进缸的测试试验台,提出机械系统、液压系统、电气系统及软件系统的设计方案,拟定了电液步进缸的测试内容及过程。(本文来源于《东北大学》期刊2012-06-01)
史小波[4](2010)在《DYJ001型结晶器振动电液步进缸设计及特性研究》一文中研究指出连铸结晶器振动装置主要功能是使结晶器按给定的振幅、频率和波形偏斜率沿连铸机外弧线运动。其目的是便于“脱模”,防止铸坯在凝固过程中与结晶器铜壁发生粘结而出现粘挂漏钢事故。文章阐述了现有连铸结晶器振动装置的特点,针对连铸结晶器数字液压振动方式(电液步进缸+PWM数字量控制软件平台),在分析了现有的各种电液步进缸原理及特点的基础上,确定了DYJ001型结晶器振动电液步进缸的结构方案,并论述了其优越性。根据该结晶器振动电液步进缸的结构特点(对称阀控非对称缸),区别于传统阀控缸系统定义的负载压力和负载流量,重新定义了合适的负载压力和负载流量;并据此以耗能最小为指标对所研究的结晶器振动电液步进缸进行了匹配设计。应用解析法,基于生产实际中结晶器非正弦振动的波形运动参数,求取了伺服阀的最大功率点与负载轨迹的最大功率点相重合时的最佳匹配参数(液压缸的有效面积A1与伺服阀最大空载流量QM);进而对内置式伺服阀进行了匹配计算。文中建立了该DYJ001型结晶器振动电液步进缸的数学模型,并搭建了基于Matlab/simulink软件的非线性数值仿真模型;分别对正弦、非正弦振动波形在不同振动参数下进行了仿真分析。仿真结果表明该结晶器振动电液步进缸具有较好的动态特性和振动波形跟踪精度,满足结晶器振动工艺参数要求。另外,对系统参数变化对其动态特性的影响也做了仿真与分析。在搭建的实验系统上对该结晶器振动电液步进缸样机进行了实验。分析实验数据可知其性能指标达到设计要求,且与仿真分析吻合较好。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2010-04-26)
鹿士锋[5](2008)在《电液步进缸的建模与仿真》一文中研究指出本论文以日本石川岛播磨重工业株式会社(ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CC. LTD)生产的一种电液步进缸为研究对象,详细研究了内置式电液步进缸的性能、组成、工作原理及控制方式等。本论文分析了该电液步进缸的基本工作原理,把其简化为叁通阀控制差动缸的物理模型,在此基础上利用已知系统和元件的参数建立了数学模型,该模型能够准确体现系统的动、静态特性。本文在建立的合理的数学模型的基础上,用MATLAB软件对系统的稳定性作了分析。并且利用MATLAB软件的Simulink仿真出来反映电液步进缸系统动态性能的曲线。对仿真的结果分析,虽然得到的结果能够满足系统的控制要求,但是仍存在一些不足。根据以上对系统动态性能的分析,本文在详细了解控制理论等相关知识的基础上,把PID控制器引入了系统,使系统的动态特性得到改进,控制效果也得到了一定的提高。为进一步提高系统的性能,本文最后介绍了模糊控制,引入了一种模糊自适应PID控制方法,仿真结果表明这种控制方法具有较好的响应能力、具有较高的稳定性,实现了系统性能的优化。(本文来源于《东北大学》期刊2008-06-30)
刘海昌,吴张永,袁子荣,王强,顾毅[6](2003)在《滑阀式电液步进缸的精度分析》一文中研究指出简单阐述了滑阀式电液步进缸的工作原理,分析了影响滑阀式电液步进缸精度的因素,提出了如何提高其精度的一些方法。(本文来源于《重庆工学院学报》期刊2003年03期)
吴张永,袁子荣,刘海昌,王强,顾毅[7](2002)在《滑阀式电液步进缸的精度分析》一文中研究指出对滑阀式电液步进缸的工作原理作了简单的阐述,并对影响滑阀式电液步进缸精度的因素作了详细的分析,最后提出了如何提高其精度的一些方法。(本文来源于《2002年十一省、区、市机械工程学术年会暨云南省机械工程学会第六届学术年会论文集》期刊2002-06-30)
郑华文,吴张永,孙海洪[8](1999)在《高精度电液步进缸的应用研究》一文中研究指出以电液步进缸为研究对象,阐述了步进缸的工作原理、系统建模、参数优化和计算机仿真.这一方法可推广应用到其它机液位置伺服系统非对称动力机构中.(本文来源于《重庆工业高等专科学校学报》期刊1999年Z1期)
纪平[9](1995)在《滑阀式电液步进缸的设计与计算》一文中研究指出本文介绍了滑阀式电液步进缸的工作原理和应用特点,分析了它的主要性能品质,提出了设计原则和计算方法。结果表明,它能较好地满足系统性能要求,适应于微处理机控制。(本文来源于《甘肃科学学报》期刊1995年01期)
电液步进缸论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
电液步进缸的电液作动器能够有效减少液压系统的重量,降低管路噪声,优化流量脉动,控制溢流噪声,使得电液步进缸得到广泛的研究和应用。但是电液步进缸的跟随特性不能满足某些工程场合的需求。为了提高电液步进缸的跟随特性,根据评价跟随特性的稳态误差指标及稳态误差产生原因,推导出了基于电液步进缸稳态误差的时域模型,并提出参数调整结构。在此基础上对电液步进缸的可变参数Kf进行调整,利用AMESim软件仿真分析电液步进缸典型运动状态下合适的Kf数值,最后通过对电液步进缸进行空载和加载试验获得稳态误差的实验结果。结果表明,电液步进缸的稳态误差在要求的范围内,证明了电液步进缸稳态误差时域模型的正确性以及控制算法的有效性和稳定性。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
电液步进缸论文参考文献
[1].董荣宝,谢吉明.电液步进缸测试方法的探讨[J].液压与气动.2018
[2].颜晓辉,何琳,徐荣武,廖健.电液步进缸的跟随特性研究[J].液压与气动.2015
[3].曹钧凯.内置伺服阀式电液步进缸的改进设计与仿真[D].东北大学.2012
[4].史小波.DYJ001型结晶器振动电液步进缸设计及特性研究[D].兰州理工大学.2010
[5].鹿士锋.电液步进缸的建模与仿真[D].东北大学.2008
[6].刘海昌,吴张永,袁子荣,王强,顾毅.滑阀式电液步进缸的精度分析[J].重庆工学院学报.2003
[7].吴张永,袁子荣,刘海昌,王强,顾毅.滑阀式电液步进缸的精度分析[C].2002年十一省、区、市机械工程学术年会暨云南省机械工程学会第六届学术年会论文集.2002
[8].郑华文,吴张永,孙海洪.高精度电液步进缸的应用研究[J].重庆工业高等专科学校学报.1999
[9].纪平.滑阀式电液步进缸的设计与计算[J].甘肃科学学报.1995