电机软起动器论文-冯博,杨雪娇,孔祥鹏

电机软起动器论文-冯博,杨雪娇,孔祥鹏

导读:本文包含了电机软起动器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:制动电机,有限元计算,磁力线,软起动

电机软起动器论文文献综述

冯博,杨雪娇,孔祥鹏[1](2019)在《软起动制动电机的特性分析》一文中研究指出1软起动制动电机的电磁场有限元模型本文研究的软起动制动电机采用旁磁式的电磁制动结构,在电机的非负载端安装有电磁线圈、制动盘、刹车圈等机械制动装置,与普通叁相异步电动机相比,由于该电机采用S3工作制,从事短期或周期性的运行工况,这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显着影响,因此取消了非负载端的冷却风扇,保留机壳散热翅结构。与普通叁相异步电机不同,软起动制动电机要(本文来源于《电站系统工程》期刊2019年02期)

赵宇新[2](2018)在《交流异步电机低压软起动器应用》一文中研究指出针对工程设计中大型电机的起动问题,从适用于交流异步电机的低压软起动器入手,通过电机起动方式、软起动器工作原理和电机软起主回路设计等几个方面讨论了软起动器在工程使用中的利弊,给出了在工程实践中的设计建议。(本文来源于《中国计量协会冶金分会2018年会论文集》期刊2018-11-01)

韩蕾[3](2018)在《6 kV高压异步电机软起动的硬件设计》一文中研究指出对6 kV高压异步电机软起动硬件进行设计,包括主电路和控制电路的设计,通过晶闸管的选取以及对晶闸管均压电路、触发系统、保护电路、信号采集电路、电源电路等设计,完成6 kV高压异步电机的软起动要求,为系统设计提供硬件基础。(本文来源于《山西冶金》期刊2018年05期)

熊强[4](2018)在《超大功率晶闸管软起动装置启动电机计算分析》一文中研究指出针对中石化呼和浩特炼油厂烟机组用10k V/18MW高压电机的起动需求,利用用户提供参数进行了计算、分析。现场的成功运行验证了设计方案的准确性和可靠性。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2018年12期)

张新江[5](2018)在《异步电机软起动控制策略的研究》一文中研究指出叁相交流异步电机直接起动会造成电流和起动转矩过冲。采用软起动的方式可减小转矩和电流冲击,保护电机。在异步输钱起动过程中,能过电流传感器检测起动电流,但是电流传感器的安装使用增加了软起动系统的体积和究,并对现有软起动器的人陪控制性能进行优化。主要内容如下:首先,论文针对相控调压软起动系统,结合叁相异步电机的T型等效模型,建立了异步电机软起动等效电路,分析软起动器在不同导通模态下(2/0、3/2模态)的工况;其次,推导了在不同导通模态下定子电流的数学模型,设计了无电流传感器的定子电流估计方法。基于MATLAB/Simulink仿真软件完成了在斜坡电压和限流两种起动方式下无电流传感器的异步电机软起动控制,验证了定子电流估计方法的正确性及软起动控制的有效性。其次,针对软起动过程中电磁转矩振荡问题进行了研究,将其电磁转矩振荡归结为两类,类振荡发生在异步电机初始起动阶段即2/0模态运行阶段。根据软起动过程中电机的运行模态,提出了触发角分段控制策略,有效地抑制了初始起动阶段的电磁转矩振荡。第二类振荡发生在电机额定转速附近即3/2模态运行阶段,电机在达到额定转速后,功率因数角的剧烈变化造成了电磁转矩振荡,为此设计了一种功率因数角闭环控制策略,有效地抑制了额定转速附近的电磁转矩振荡。论文搭建了软起动实验平台,对一台3kW的异步电机进行了软起动控制实验,完成了斜坡电压和限流起动方式下的功率因数角闭环控制策略的实验验证,抑制了电磁转矩振荡,达到了起动要求,提升了产品性能。(本文来源于《西安理工大学》期刊2018-06-30)

薛耀庭,马瑞卿,张震,李添幸,刘琴[6](2018)在《基于加速度增量控制的无刷直流电机软起动技术研究》一文中研究指出针对无刷直流电机起动电流冲击的问题,提出了一种基于加速度增量的软起动控制策略,在保证系统响应速度的同时,实现了对起动电流的严格限制,有效地降低了因起动电流冲击导致控制系统逆变器与电机损坏的事件概率。对比传统的转速-电流双闭环控制策略,基于加速度增量的无刷直流电机控制系统不依靠电流传感器,仅由转子位置传感器信号计算电机转速,即可实现控制系统的软起动,抑制起动电流的冲击。通过仿真验证可得知,基于加速度增量的无刷直流电机软起动控制策略与传统转速单闭环控制系统和转速-电流双闭环控制系统的系统响应性能相当,并且有效地抑制了起动电流冲击。(本文来源于《微电机》期刊2018年06期)

林健,周延锁,鲁文其,钱杰,张帧毅[7](2018)在《基于触发角定时控制的异步电机软起动控制器设计》一文中研究指出针对起重设备专用叁相异步电机的直接起动问题,分析了异步电机的T型等效电路,阐述了晶闸管调压电路的工作原理,提出了一种基于触发角定时控制的异步电机软起动方法。基于MATLAB/Simulink搭建了相应的系统仿真模型,进行了提出方法的仿真分析,验证了所提方法的正确性。最后,基于单片机设计了相应的软起动器的软硬件,进行了试验测试。结果表明提出的方法可以有效地实现叁相异步电机的平滑起动,起动电流较小,有效地减少了起动过程对电机和电网的影响。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2018年03期)

张卫江,党宏社[8](2017)在《空间电压矢量对感应电机软起动控制策略》一文中研究指出以晶闸管软起动器-感应电动机系统为研究对象,根据空间电压矢量原理及其控制思想,提出一种提高感应电动机起动转矩的控制策略。对叁相定子电压在晶闸管控制下的空间电压矢量变换,形成对转子磁链和电磁转矩的有效控制。该策略保持传统软起动器的主电路结构不变,通过建立基于αβ0坐标系降阶空间电压矢量导通瞬态数学模型,求解矢量电压作用下定子电流的拉氏变换解析并仿真分析,从而简易快速确定初始触发角。控制晶闸管的触发角,实现对空间矢量电压和零电压矢量的控制,以达到感应电机平稳加速起动的目的。该控制策略能有效提高感应电机起动转矩和降低起动电流,并通过系统仿真和试验给予验证。(本文来源于《山东大学学报(工学版)》期刊2017年06期)

何凡凡[9](2017)在《高压异步电机软起动控制器的研究与设计》一文中研究指出异步电动机因结构简单、成本低、运行可靠等优点广泛应用在工业生产中,成为主要的动力设备。但是,如果高压异步电机全压起动,会产生强大的起动电流,对电机本身和电网的损害都不容忽视。传统的电机起动由于其局限性,并不能有效的减小起动电流冲击,已经不适应生产发展的需求。在此背景下,研究高压异步电机的软起动控制器具有重要的意义。本文设计基于DSP芯片TMS320F28335的磁控式软起动控制器,以减小起动电流为目的,实现电机的软起动控制。首先阐述了软起动控制系统研究背景、意义、研究现状和异步电机的常用软起动方式,详细介绍了磁控式软起动原理。然后在分析设计需求的基础上,设计了软起动控制器的总体方案,选定了常用的PID控制算法,实现电机的斜坡、恒流、突跳起动控制。并在系统中对PID控制算法进行改进,引入了一阶滤波、饱和抑制、积分分离和分段PID调节算法。接着对控制器的软硬件模块进行了详细的介绍。在硬件方面,对电源、同步信号检测、采样、脉冲触发、开关量输入输出、数据存储和通讯6大模块进行了详细的介绍。在软件设计方面,对主程序设计、开关量输入检测、故障保护、模拟量检测及有效值计算、中断、同步信号采集、移相触发、模式选择、人机交互设计、数据存储、通讯等模块的设计流程进行介绍。最后通过搭建实验平台,对控制器的性能进行测试。通过对软起动与直接起动过程中的波形对比,说明控制器的可靠性和稳定性非常好,目前已投入生产运行。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01)

袁鹏[10](2016)在《反应釜搅拌电机软起动器的旁路改造》一文中研究指出1问题的提出我公司反应釜搅拌电机为75 kW立式YB-132S-8型,经减速机连接搅拌器,配ABB PSS142/245-500L型软起动器,采用在线式控制软起动运行方式。化工生产对电网的运行要求较高,不能出现电源电压不稳、瞬间失压、瞬间断电等情况,以免造成控制线路失电,设备停车事故。因此,反应釜搅拌电机在运行过程中,不能出现因电网波动或软起动故障造成的停车事故,要求系统运行可靠稳定。反应釜搅拌电机软起动器为无旁路(本文来源于《电世界》期刊2016年10期)

电机软起动器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对工程设计中大型电机的起动问题,从适用于交流异步电机的低压软起动器入手,通过电机起动方式、软起动器工作原理和电机软起主回路设计等几个方面讨论了软起动器在工程使用中的利弊,给出了在工程实践中的设计建议。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电机软起动器论文参考文献

[1].冯博,杨雪娇,孔祥鹏.软起动制动电机的特性分析[J].电站系统工程.2019

[2].赵宇新.交流异步电机低压软起动器应用[C].中国计量协会冶金分会2018年会论文集.2018

[3].韩蕾.6kV高压异步电机软起动的硬件设计[J].山西冶金.2018

[4].熊强.超大功率晶闸管软起动装置启动电机计算分析[J].内燃机与配件.2018

[5].张新江.异步电机软起动控制策略的研究[D].西安理工大学.2018

[6].薛耀庭,马瑞卿,张震,李添幸,刘琴.基于加速度增量控制的无刷直流电机软起动技术研究[J].微电机.2018

[7].林健,周延锁,鲁文其,钱杰,张帧毅.基于触发角定时控制的异步电机软起动控制器设计[J].电机与控制应用.2018

[8].张卫江,党宏社.空间电压矢量对感应电机软起动控制策略[J].山东大学学报(工学版).2017

[9].何凡凡.高压异步电机软起动控制器的研究与设计[D].华中科技大学.2017

[10].袁鹏.反应釜搅拌电机软起动器的旁路改造[J].电世界.2016

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