变电站新建未投继电保护设备安全策略分析

变电站新建未投继电保护设备安全策略分析

(国网成都供电公司四川成都610000)

摘要:随着电力系统发展壮大,继电保护的作用日益突出,而保护出现误动或拒动的风险也越来越高,关于电力系统继电保护的进一步研究是一项十分紧迫的工作。本文通过案例,对变电站新建未投继电保护设备进行了深入的研究和探讨,为该设备安全运行提供思路。

关键词:继电保护、新建未投、安全运行

1.新建未投保护设备存在于系统

随着电力系统发展,某些电力系统一次设备的设计、施工、投运时间滞后,导致二次比一次设备早几年施工完成,若果二次设备无匹配的一次设备投入运行,系统安全性受到巨大威胁。这种现象经常发生在变电站分期工程建设中,为了满足远景主接线设计,二次设备全部调试施工完成时,一次设备尚未进入采购环节。

2.一起新建未投保护设备安全事故

X年X月X日,某110kV变电站10kVIII、IV段分段960开关事故分闸,造成10kVIV母失压。经录波分析,该站10kV系统发生故障,10kVIII母二次电压降至35V左右,904、930开关二次电流激增,最大达到8.5A,10kVIII、IV段备用电源自投保护测控装置(以下简称备自投)感受到7.03A电流,达到装置整定定值5A,过流I段经0秒延时动作,跳开10kVIII、IV段分段960开关,10kV主接线如图1所示。

图110kV主接线

该站备自投装置包含均分负荷备自投和分段充电保护功能。其安装、调试工作早在5年前结束,由于该站无3号主变,10kVIII、IV段备投功能不能投入。同时,考虑到960开关未配置独立的保护,保留了10kVIII、IV段备投装置的分段充电保护功能,仅在新投960开关时可能带充电保护试投,其余时段出口压板应设为备用并取下压板。但960开关出口压板一直投入,10kV系统故障后导致本次事故发生。

3.事故原因分析

3.1安全风险分析和预控不力

本次事故的动作装置是10kVIII、IV段备自投,属于新建未投运设备,检修人员对此类设备的特殊性认识不够,对其状态不明确给系统运行带来的风险认识不足,在日常运行中做的专业风险提示不够,存在较大的安全风险。

3.2对新建设备验收管理不严格

未按照项目管理流程要求,检修人员向运维人员交待所修项目、并与运维人员共同检查设备状况时,对新投设备的交接验收不完善,未作书面描述,运维人员存在一定的理解偏差。

3.3对新建未投设备日常风险管理不重视

在设备安装调试过程中,调度部门更多强调“已投设备功能完备,设备可靠”,偏重于运行设备的安全风险管控。着重核实设备功能的检查,对设备状态未引起重视,为设备后续维护留下了安全隐患。

4.新建未投设备安全策略

鉴于以上经验教训,应在三个方面进行改进,安全策略分析如下:

3.1提高安全风险分析和危险点辨识水平

各部门应利用安委会、各类专题研讨会、作业现场分析会等对新建未投设备安全风险和危险点进行大讨论,及时强化薄弱环节的管理。提高各级人员的安全风险分析和危险点分析能力,杜绝此类设备事故。

3.2完善新建未投运设备管理流程

各部门应对新建未投运设备加强验收和项目管理,验收时除常规项目外,还重点检查设备资料移交情况,并将移交情况纳入项目资料管理。对于装置功能完善,回路接入正常的设备,运维人员应理解其具体功能、对应压板的使用情况及日常管理的注意事项;对于装置功能未完善,回路未接入的设备,运维人员在设备启用前,应通知检修单位进行回路接入及试验。同时,所有交底工作应留存书面资料。

3.3制定新建未投设备日常管理制度

参照运行设备,建立相应台账,纳入日常设备管理。在编制标准化作业书时应考虑新建未投二次回路与运行回路间的危险点,检修人员在工作现场执行安全措施时,把新建未投运设备视为运行设备进行封闭。

结语

为适应电网发展需要,大量的新建未投运继电保护设备在系统中存在,但此类设备的管理尚不明确,系统的风险性大大增加。本文通过一起事故,深入分析了新建未投运设备的风险原因,并提出了相应的安全策略,为进一步提高电网安全水平提供了一些思路。

参考文献:

1.Q/GDW1799.1国家电网公司电力安全工作规程

2.GB/T14285继电保护和安全自动装置技术规程

3.王海波、王宏伟《电力系统继电保护》中国电力出版社

4.国家电网公司运维检修部《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》中国电力出版社

5.GB/T50976-2014继电保护及二次回路安装及验收规范

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