本文主要研究内容
作者胡卜元,巫朝君,王勋年(2019)在《战斗机进排气一体化试验数据修正方法》一文中研究指出:为提高战斗机进排气一体化试验数据准度,基于推阻划分原理,提出了一种修正进气道内流和迷宫密封压差影响的试验数据修正方法。为提高修正可靠性,在总压测量方面,采取了按流场均匀度布置测量点的方法,对流场均匀度较差区域进行测量点加密,提高了总压测量准度;在总压计算方面,采用加权平均法计算平均总压,提高了总压计算准度。为验证该修正方法,在FL-14风洞开展了某型战斗机进排气一体化试验,试验结果表明:修正方法对试验精度影响在国军标相关试验精度指标范围内;本修正方法仅适用于中等迎角以下的进排气试验数据修正;与未修正试验结果相比,修正后的全机升力线斜率和升力值减小,阻力值增加。
Abstract
wei di gao zhan dou ji jin pai qi yi ti hua shi yan shu ju zhun du ,ji yu tui zu hua fen yuan li ,di chu le yi chong xiu zheng jin qi dao nei liu he mi gong mi feng ya cha ying xiang de shi yan shu ju xiu zheng fang fa 。wei di gao xiu zheng ke kao xing ,zai zong ya ce liang fang mian ,cai qu le an liu chang jun yun du bu zhi ce liang dian de fang fa ,dui liu chang jun yun du jiao cha ou yu jin hang ce liang dian jia mi ,di gao le zong ya ce liang zhun du ;zai zong ya ji suan fang mian ,cai yong jia quan ping jun fa ji suan ping jun zong ya ,di gao le zong ya ji suan zhun du 。wei yan zheng gai xiu zheng fang fa ,zai FL-14feng dong kai zhan le mou xing zhan dou ji jin pai qi yi ti hua shi yan ,shi yan jie guo biao ming :xiu zheng fang fa dui shi yan jing du ying xiang zai guo jun biao xiang guan shi yan jing du zhi biao fan wei nei ;ben xiu zheng fang fa jin kuo yong yu zhong deng ying jiao yi xia de jin pai qi shi yan shu ju xiu zheng ;yu wei xiu zheng shi yan jie guo xiang bi ,xiu zheng hou de quan ji sheng li xian xie lv he sheng li zhi jian xiao ,zu li zhi zeng jia 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自航空动力学报的胡卜元,巫朝君,王勋年,发表于刊物航空动力学报2019年07期论文,是一篇关于战斗机论文,进排气论文,引射器论文,风洞试验论文,修正方法论文,航空动力学报2019年07期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自航空动力学报2019年07期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。