中车长春轨道客车股份有限公司铝车体二车间长春130000
摘要:本文阐述了焊接技术人员如何从工艺方法角度攻克双枪双丝IGM机械手应用在5型车侧墙自动焊接上的难关,实现了引进技术后的首次工艺创新。
关键词:IGM机械手5型车侧墙自动焊工艺创新
1研究背景
龙门式IGM大型自动焊设备,在我公司被广泛地应用于新一代高速动车组、时速250公里动车组(以下简称:5型车)、城铁铝合金车体项目上,如铝合金车体大部件底架地板、车顶板、侧墙等焊接主要使用该设备。但是,由于法国阿尔斯通设计结构的特殊性,5型车车体侧墙中下型材滑槽与焊缝中心距离约为13mm,此距离制约了IGM设备在侧墙焊接上的应用。我公司引进法国阿尔斯通技术至今,5型车侧墙自动焊一直采用焊接专机ESAB设备。ESAB设备属悬臂专机,双枪单丝,焊缝跟踪采用激光跟踪,调节简单,操作容易,维护方便等优点显而易见。但缺点更为明显,一是专机枪头锁紧机构频繁使用,牢固性差,焊接运行过程中,对中性不好,需要操作者人工干预;二是专机持枪机构稳定性差,走行过程中的振动会带来焊缝表面纹理不均,质量相对较差。
随着双枪双丝IGM机械手技术的大力推广,采用激光跟踪焊缝的焊接方式得到广泛认可。虽然它更换焊丝慢、操作难度大,但其仍以持枪机构牢固,焊接过程稳定,焊接状态一致性容易保证,焊接质量好,生产效率高等优点备受青睐。
2研究目的
2.1适应公司工艺布局调整需要,解决侧墙新老厂区两地生产的问题。
2.2提升焊接生产效率。IGM机械手的双枪高效率、双丝高速度,使得焊接生产效率大大提高,约是ESAB设备的2倍。
2.3提高焊接质量,保证焊缝质量的一致性。IGM机械手的双枪对称焊接、双丝大电流,使得焊接变形得以很好控制,焊缝成型美观,焊接质量较好。
2.4拓展相关人员攻克技术难关的能力。技术人员从工艺方法角度,通过策划方案、工艺试验等方式攻克难关,锻炼其解决技术难题的能力。
2.5提升我公司工艺创新能力。随着我公司精益管理地不断深入,再使用原有的制造工艺生产产品,显然已不适应企业快速发展。双枪双丝IGM在5型车侧墙焊接上的应用,弥补原有焊接工艺存在的缺陷,推动企业技术创新的发展。
3研究内容
产品结构设计工艺性不合理,将会对产品制造工艺产生较大的负面影响。图3是阿尔斯通设计的5型车侧墙型材合成断面示例,反面滑槽与焊缝中心距离约为13mm,焊接工艺性较差。生产初期,为实现侧墙自动焊接,引进了专机ESAB自动焊设备。随着企业技术实力的提升,产能的扩大,工艺布局的调整,原有焊接工艺必须要有所突破,才能适应公司又好又快发展。针对上述这种情况,本次研究双枪双丝IGM机械手,能否完成侧墙自动焊的焊接,焊缝跟踪采用激光跟踪的方式。根据对产品设计结构分析和生产经验,IGM实现的关键在于能否完成侧墙合成反面滑槽处焊缝的焊接。此次将主要对反面滑槽处焊缝的焊接,进行工艺试验攻关,通过采用激光跟踪的方式,力求实现IGM机械手自动焊接5型车侧墙的目的。
4研究方法
根据产品和设备实际情况,焊接技术人员详细策划工艺试验方案,保证方案的可行性。
4.1设备校核
车间联合设备部对IGM机械手状态进行校核,查看设备尤其是激光器及其附属机构,是否存在异常。值得一提的是设备的校核,在必要时需要工业化部或设备厂家协助。
4.2激光模板制做
由于滑槽与焊枪易发生干涉,所以激光能否正常寻找到焊缝是很关键的,进而对激光模板要求进行特殊编制。在此指出,模板的制做,必要时也需要工业化部或设备厂家协助。
4.3工艺试验
4.3.1试验材料准备
工艺部门下发PP或技术通知,明确试验所用的型材,焊接消耗材料等相关事宜。具体使用材料如下:
4.3.1.2试验板:侧墙中下型材和侧墙下型材,数量各1块;材质:6005A-T6;型材长度:4m。
4.3.1.3焊接保护气体氩气,纯度:99.99%。
4.3.1.4焊接所用焊丝,牌号:ER-5087;直径:1.2mm。
4.3.2试验要求
焊缝状态只需模拟滑槽处焊缝情况即可,无需一个完整侧墙断面。
4.3.2.1焊缝接头形式:BWS4PA。
4.3.2.2型材组对、点固。先反面组对侧墙下型材和侧墙中下型材,无间隙组对,错口要求≤0.8mm。
4.3.2.3型材点固。组对好后,每隔1m进行点固,段焊点长度:30-50mm。
4.3.2.4段焊点修磨。点固好试验板后,首先使用铣刀磨平焊缝,然后使用小直磨机剖沟,剖沟深度:1-2mm,直线度要求:保持与焊缝中心重合。
4.3.2焊接试验
当试验材料准备好后,技术人员组织进行工艺试验,并要做好相关试验记录。
5试验过程及记录
本次工艺试验的试验过程和记录,具体如下
5.1试验过程
5.1.1试验板组对、点固。先进行反面组对,保证错口≤0.8mm,然后点固修磨焊缝。
5.1.2激光模板编制。技术人员重新对激光模板进行编制,具体编制过程如下:
5.1.2.1激光模版的建立。选择工具栏里的“settinglibrary”,点选下拉菜单的“viewsettinglibrary”调出“jointlibrary”对话框,建立新的激光模版,模版名字:ceqiang。
5.1.2.2激光参数的设定。点击“camerasetting”激光头设置,分别控制激光能量、图像控制和像素参数。值得注意的是这些参数应该在建立模版之前就应该设置好,它决定激光扫描的质量。其中激光能量设置尤为关键。
5.1.2.3V形焊缝参数设置。可以设置熔深,熔深范围公差等,根据实际的焊缝形式,如实的填写各个数据到相应的位置。这里需要特别强调的是processingmethed的形式的选择,对于V型焊缝,一般选择第二项rootpassseachbasedonplatethickness,激光找寻出来的跟踪点可以综合考虑板厚以及根部表面状况,优化评判根部的节点变化情况。这里要注意的是gapmeasurement中需要选择top选项。
5.1.2.4模版的属性设置。属性设置对话框,将激光扫描线两边的15%进行屏蔽,集中扫描区域,将没有必要的反射影像消除掉。
5.1.2.5设置过滤(filter)的数值,数值:7,此值极为关键,使图
形成形更为流畅。然后是anti-reflection(抗反射)的设置,它的目的是为了消除激光认为无效的部分图像(例如焊豆、划痕等)。一般来说,windowofrejection优化选择1,Slopeofwindowincrease优化选择100%,自动增加1mm*100%=1mm的扫描范围来获取扫描信息,它主要是为了应付焊接过程中的噪音影响。
5.1.2.6保存模版。模版编制完毕后,技术人员要将其存储在IGM设备里。
5.1.3设备空步行走。操作者首先调整焊枪,将焊丝对中焊缝,然后打开激光,设备空步行走整个4m行程,确定无问题后,返回原点处准备焊接。焊丝对中和空步行走示例.
5.1.4自动焊接。空步行走确保无问题后,选择新的激光模板,启动焊接程序,开始正式焊接,同时保持对电弧的观察,一旦发现异常情况立即,停止焊接。
6试验结果及分析
6.1结果分析
6.1.1本次试验是采用4m的型材在工装上组对、点固、焊接的,与整车侧墙24m长相比仍有些许差距,但从技术角度讲可以代表整个工件的焊接。
6.1.2焊枪喷嘴与型材滑槽的距离约为1mm,极易发生干涉,对激光状态要求特别严格,对操作者责任心强调尤为重要。即便如此,保证激光能准确寻找到焊缝,撞枪的风险还是极低的。
6.1.3采取措施规避IGM持枪机构与型材滑槽撞枪的风险。一是降低段焊点对激光的影响,要求侧墙反面滑槽处焊缝只在始末端进行点固,中间不点固。二是机械手操作工在焊接前,要对激光器及其附属机构进行检查,以保证其不存在异常。与此同时,也要对整条焊缝的表面状态进行检查,以确保无铝屑、焊渣等。在焊丝对中焊缝时,要用较慢的速度调整焊枪,焊丝对中后,设备空走200mm距离,检查跟踪状态,如正常,返回原点处准备焊接。在焊接过程中,要始终保持对焊缝进行跟踪,一旦发现异常情况,立刻停止焊接,以减少持枪机构和工件的损失。
7结论和建议
(1)通过本次工艺试验攻关,使得IGM机械手焊接5型车侧墙合成反面滑槽处焊缝的方式得以实现。
(2)在时速250公里动车组第五单项目时建议侧墙自动焊使用双枪双丝龙门式IGM设备。
(3)双枪双丝IGM机械手的成功应用,最终实现了5型车车体侧墙工艺技术创新。
参考文献:
1王炎金.铝合金车体焊接工艺.北京:机械工业出版社,2009,12:50-60
2王炎金,杨景宏,吴亚舒.焊接机器人在铁路客车制造上的应用.机器人专栏,2001,10