能源中心制氧分厂新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市830001
摘要:汽轮机运行过程中,具有一定量的热膨胀,转子与气缸轴向拉伸运动,由于该机组轴向定位尺寸存在偏差,造成汽轮机转子与静叶片持环、汽封等发生碰磨,前轴瓦振动值偏高达到报警值,汽轮机轴瓦振动连联锁逻辑设置为两两“与”组合,只有振动连锁信号同时触发,才可能引起汽轮机跳停事故的发生,但汽轮机却因为振动连锁发生了停机事故。
关键字:汽轮机;转子;轴瓦;静叶片持环;汽封;联锁
一、前言
3#40000Nm3/hHNK50/63型汽轮机2014年投运,至今已运行4年;汽轮机投用后一直存在排气侧轴承振动高的问题,严重影响空分机组的稳定运行,制约OY炉的生产。汽轮机组参数如下表1所示。
二、故障现象
2.12017年3月6日,3#4万制氧机组汽轮机振动探头(VT122)检测值突然波动到130µm,自动化专业检查了振动探头前置器和线路,并进行了测试,结果显示均正常。所以,他判定此次故障是由于振动探头故障造成(振动探头VT122显示检测值由0变化到100左右)。鉴于VT122出现波动后,无故障信息显示,VT121~VT124,联锁逻辑为两两“与”组合,并同时触发,方能发生联锁跳机事故,故专业人员均认为两个测振点同时误发信号,并且触发汽轮机振动高联锁停机的可能性极低,同时该机组刚开机,运行状态下不具备更换V122振动探头的作业条件,最为合适的时机是OY炉停炉,汽轮机停机后更换处理。
2.22017年6月1日,3#4万汽轮机跳停,空压机及后续设备均停运。相关技术人员立即赶赴现场,经现场检查核实,故障直接原因是由于汽轮机振动探头(VT121)检测值突然波动,并且达到200µm,触发汽轮机联锁保护停机(振动报警值65µm,跳机值97µm)。经过调取汽轮机运行趋势历史记录及控制程序确认,保护程序设置中能够触发汽轮机振动高联锁停机的“与”关系,共有6种组合方式,当四组振动检测中的的2个振动探头同时检测到故障异常时,汽轮机保护程序触发,保护动作并且导致停机。
南区汽轮机跳机事故发生后,技术人员查看了程序设置,并与厂家进行了技术交流,最终确认汽轮机3500系统带有故障自保持(记忆)功能,VT122振动探头出现异常后在3500程序内部软节点闭合,不经过复位不会消除,当本次出现VT121故障时,满足了VT121和VT122同时发生故障的条件,3500系统触发停机指令,导致跳车。
三、原因分析
3.1制氧分厂汽轮机代号:T8888,开机冲转:800r/min——2000r/mi——4300r/min——4700r/min。
第一次开机,蒸汽压力在4.5Mpa,蒸汽温度470℃,冲转到4700r/min,VT122,振动高联锁跳机,TE122也随之相应升高,跳机前蒸汽压力3.6Mpa。汽轮机运行期间真空度正常。
在第一次开机,VT122振动高跳机之后,再次开机,汽轮机冲转至100r/min就直接跳机了。怀疑轴封汽带水引起机组振动高跳机,将轴封汽压力调高。
3.2第二次开机蒸汽压力调至8.0Mpa,再次冲转到800r/min,出现油温过高,经检查发现冷却水未能参与循环,VT122、TE122不断升高,在升高到40vm,60℃时稳定住不再升高,升转速至2000r/min时,VT122、TE122持续升高,稳定不下来。
3.3第三次开机,蒸汽压力在6.0MPa,VT122、TE122在800r/min停留了较长一段时间,再次升速至2000r/min时,振动和温度可以稳定下来,但是排气侧及进气侧另一端轴振动测点都随之升高了,而且出现真空度上升,在—46Kpa。
3.4第四次开机如图4,蒸汽压力在6.0MPa,真空度上升是由于凝汽器外部管路法兰泄漏引起的,汽轮机在1800r/min时,振动和温度可以稳定下来,不恶化估,在升至4300r/min和4700r/min时振动持续升高至跳机。
在几次反复冲转、升转速、降转速的过程中,发现汽轮机前猫爪的轴向移动量不一致,始终相差20vm左右,径向膨胀量基本一致,前轴承压块有明显滑动痕迹,约5mm左右。
3.5第五次开机,蒸汽压力在6.0MPa,在1800r/min时,振动、温度可以稳定下来,升转速至4300r/min、4700r/min,振动、温度一直往上升,直至联锁跳机。
3.6动平衡数据检测分析
数据分析结论:1)VT121轴振动探头损坏,测量值错误并且超标是造成此次汽轮机跳停的直接原因;2)3500系统带有故障自保持功能,VT122轴振动探头前期出现故障系统自行记录了下来;3)汽轮机轴向定位尺寸有偏差,造成汽轮机转子与静叶片持环、汽封等发生碰磨。
四、采取措施
4.1对汽轮机同一位置的温度、振动探头的引出线进行隔热处理。
4.2在汽轮机下次停机前进行故障模拟复位,校验汽轮机程序联锁投入及保护情况。
4.3调整汽轮机轴向定位尺寸,将汽轮机及前轴承座向压缩机方向后推0.5mm。
五、结论
经过对3#4万汽轮机温度、振动探头、模块、轴向定位等措施的具体实施,汽轮机运行状态较好,轴瓦振动、温度、位移等参数均在可控范围内,设备运行平稳,为八钢公司OY炉的稳定生产提供了可靠的能源保障。
参考文献
[1]康松,杨建明,胥建群.汽轮机原理.中国电力出版社,2000年.
[2]裘烈钧.大型汽轮机运行.水利电力出版社,2008年.
[3]吴季兰.汽轮机设备及系统.中国电力出版社,2006年.