陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿洗煤厂陕西榆林719000
摘要:进行合理的原煤筛分,可以从根本上加强洗选流程,促使精煤的生产率得到提升,进而间接提升选煤厂的处理效率,优化其工作,提升经济效益。但现阶段我国煤矿洗选厂在进行原煤筛分过程中,其筛分工艺还存在不足之处,影响其筛分效果,基于此,作者结合自身工作经验,对煤矿洗选厂原煤筛分工艺进行详细的分析研究,以供相关工作人员参考。
关键词:煤矿洗选厂;原煤筛分;筛分工艺
引言:在当前的时代背景下,我国对于煤炭的需求量逐渐提升,促使煤矿行业不断发展,煤矿经济逐渐成为当前的国民经济支柱。对于煤炭来说,其自身不仅仅可以作为能源,还可以作为重要的工业原料,直接影响经济的发展,因此,煤矿行业应加强对各环节的技术进行创新,增强煤炭的利用效率,避免造成能源浪费,满足当前的需求。
一、煤矿洗选厂原煤准备系统工艺分析
在实际的工艺分析过程中,以当前的某实际煤矿洗选厂为例,进行有效的分析,结合其实际情况,明确其自身存在的问题与不足,通过改善,促使其优化整个工艺流程,满足实际的需为。在案例煤矿洗选厂中,该企业在2015年8月进行改造,将自身的重介浅槽排矸进行合理的改造,将原本使用的香蕉筛进行替换,应用当前较为先进的滚轴筛,进行有效的原煤分级,将原本使用的动筛跳汰机排矸利用重介浅槽排矸进行替换,使用当前的工艺流程更加高效,以满足实际的需求。在进行现阶段的原煤准备系统中,其自身需要经过复杂的施工工艺,具体来说,主要包括以下几方面:
首先,将井下的毛煤进行筛分,利用其自身的滚轴筛进行,现阶段,应用较为普遍的滚轴筛主要有两种,一种是筛缝为250mm,另一种是筛缝为30mm,将30mm筛缝经过筛选的原煤物料进行合理的存储,可直接将其运输至原煤仓,而对于当前的250mm筛缝的筛选的物料则属于中间物料,将其输送至浅槽分选机,而对于超过250mm的筛选物料,则将其进行运输到当前的原大矸仓内,进行合理的运输,以满足实际的需求。对于中间的物料来说,其自身在浅槽分选机中,经过脱介筛进行脱水,经过该步骤后经过破碎机进行破碎,将其大小降低到50mm,再将其运输至原煤仓内,将其作为矸石产品,满足实际的需求。
其次,利用精煤脱介筛进行合理的下一段筛,将其合介到合格的介质桶内,与此同时,将其二段稀介质进行合理的与矸石脱介筛进入磁选机,将其中的精矿进入到介质桶内,而经过磁选的尾矿则进入煤泥桶内,利用现有的煤泥旋转器组,将煤泥水进行泵入,并节结合实际情况,将其流入到高频筛中,并将其进入的源煤矿通过旋流器流入到洗煤池,经过合理的循环利用,实现洗水闭路循环,提升资源的利用效率,满足实际的需求[1]。
二、现阶段原煤筛分工艺存在的问题分析
实际上,在进行原煤入洗过程中,将其自身结合自身的性质主要分为两部分:一部分是经过当前的滚轴筛进行合理的分级,将30-120mm粒度级物料进行合理的分级,并将其输送至浅槽分选机,进行排矸形成物料,该物料自身属于中度精煤,自身已经不含有矸石,而对于另一部分来说,其自身主要是通过滚轴筛将当前30mm以下的物料进行合理的分级,并将该部分物料直接输送至当前的原煤仓中,但受其自身的性质影响,其自身并未进行矸石排出,导致其自身的物料含有大量的矸石,进而在实际的洗煤过程中,直接增加了其自身的洗煤成本,并影响其洗煤精煤的生产效率,增大整个工作系统的自身工作负荷。例如,以当前的企业为例,该煤矿洗选厂在进行原煤入洗过程中,据相关的数据显示,其+13以上的的物料占入洗原煤的比例的45.26%,并且该部分的物料灰占据比例为59.63%,例如,表1是区实际的入洗原煤筛分实验数据表,如表1所示。
表1入洗原煤筛分实验数据表
通过上述数据可以看出,在-6级的入洗原煤的产率是最高的,而相对来说,其自身的灰分是最低。与此同时,在实际的工作过程中,工作人员还结合实际情况,对+25mm粒级原煤进行合理的浮沉实验,进而获取其实际的含矸率,例如,下表是其实际的数据统计,如表2所示。
表2+25mm粒级浮沉实验
通过上述的实验可以明确的获取其数据信息,并以该信息为依据,进行有效的需分析,可以看出当前其+25mm粒级原煤的含矸率较大,求数值为83.31%,则表明其大部分成分为矸石。基于此,为明确其实际试验的准确性,再次进行实验,将25-13mm粒级进行实验,并与其进行合理的对比,如表3所示。
表325-13mm粒级浮沉实验
通过上述试验数据与表2数据进行合理的对比,可以明确的看出其25-13mm粒级中,其实际的含矸率也超过一半,为51.06%,由此可知,在实际的筛选过程中,其矸石主要来自滚轴筛,此时,可以将现有的+13mm级物料进行再次的分选,进而将其自身的矸石进行排除,以满足实际的需求,降低入洗的成本资金,并提升其精煤生产率,满足当前实际的需求[2]。
三、对现阶段原煤筛分工艺进行有效的改造分析
在上述的案例分析过程中,以实际的企业为例,通过调查发现,其将原有的滚轴筛进行替换,并将其进行调整,将新的滚轴筛调整为筛缝13mm,将其进行合理的控制,而二段的筛缝则调整为120mm,在13-120范围内,将其物料输送至浅槽分选机中,进行合理的排矸,并结合实际情况,满足实际的需求。通过数据调查发现,在实际的运行过程中,经过改造的原煤筛分工艺具有较多的优点,尤其是与传统的相比,具体来说,主要体现在以下几方面:
首先,改良后的滚轴筛自身具有较强的备用功能,与原有的滚轴筛形成良好的相互备用,利用其自身形成的优势,促使原煤双系统可以实现双级筛选,改变原有的工作效率与工作质量,提升其筛分效果,满足当前需求,保证其运行良好。
其次,相对来说,经过改良后,其新的改良筛自身的筛缝降低了,并将其原有的浅槽分选机的入料量增加,促使其进行加强对矸石的分离,并将其进行有效的排出,从而降低入洗原煤中矸石的含量,降低其自身的成本资金投入,满足实际的需求[3]。
结论:综上所述,通过实际的案例分析,现阶段的煤矿洗选厂原煤筛分工艺还存在一些不合理之处,直接影响其工作效率,因此,工作人员应结合实际情况,对其进行合理的改良,以实际的生产情况为基础,积极提升其生产效率,利用滚轴筛分自身的功能,从根本上提升精煤的产率,满足当前的需求。
参考文献:
[1]王磊,王本强.孙村煤矿洗选厂原煤筛分工艺研究与应用[J].建材与装饰,2016(33):165.
[2]陈明荣,窦晓勇,张国亮.关于煤矿洗选厂原煤筛分工艺的创新与应用分析[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2017,28(10):163-164+168.
[3]孙燕华,章高亮,孙璐璐.煤矿洗选厂原煤筛分工艺应用[J].煤矿企业工艺研究(电子版),2017,30(07):266-267+269.