加胶装置的研制

加胶装置的研制

陕西中烟工业有限责任公司澄城卷烟厂渭南715200

摘要:卷包车间ZJ17卷接机组包括卷烟纸搭口、接咀涂胶两个涂胶点,使用不同的专用胶液,共有两个胶罐;ZB25包装机组分商标纸涂胶、封签涂胶及条盒涂胶三个涂胶点,使用同种专用胶液,共有两个胶罐。加胶过程中加胶难度较大、劳动强度较高导致加胶时间过长。本文通过研制具有提升式的新型加胶装置,解决以上问题。

关键词:烟机设备提升式加胶装置

1、概述

车间三种专用胶均为20kg桶装规格。设备正常运转时,每班单机台搭口胶用量约6.5kg、接咀胶用量约25kg、包装胶用量约6.5kg;商标纸、封签涂胶胶罐加胶口(最高)距地面高度190CM,条盒涂胶胶罐加胶口(最低)距地面高度110CM。加胶口距地面高度高、加胶口结构复杂等多方面原因都增加了加胶时间,同时也增大了作业难度和工作量。

加胶步骤分为准备、加胶、整理及加胶四步,每班加胶总耗时为69.3min,其主要原因为准备阶段及整理阶段耗时,针对调查结果,从减少准备耗时及整理耗时着手考虑,缩短加胶时间。

2、新型加胶装置设计原理

新型加胶装置总体设计思路如下:

设计一种可移动式加胶装置,可以将胶液提升至高于胶罐入口位置,使得胶液在重力作用下通过胶管流入胶罐,并符合以下五点要求:

(1)可将胶液由胶房直接输送至设备附近,降低操作人员劳动力,便于操作;

(2)胶桶可以拆卸,便于清洗;

(3)根据胶液种类、用量,设计三个胶桶,结构简单;

(4)去掉胶桶托盘,即可当做液压升降车使用,实用性较强;

(5)通过胶管给胶罐注胶,避免将胶液滴落于设备表面及地面。

3、新型加胶装置参数设计

3.1确定胶桶相关尺寸

接咀胶胶罐最大容量20KG,每班单机台实际需求量25KG,则每班接咀胶需要二次加胶,其他胶液一次加胶即可。

考虑胶罐加胶不易过满,以17KG为最高点,最终确定接咀胶胶桶满足容量50KG、搭口胶胶桶满足容量20KG、包装胶满足容量20KG。

为方便操作,人工给胶桶加胶时高度不宜过高,同时满足三个胶桶排列时外形美观,初步确定,大桶高度50cm,小桶高度40cm。

通过公式π(d/2)2h=m/ρ,并考虑加胶不宜过满,最终确定大桶直径约为40cm、高50cm,小桶直径30cm、高40cm。

根据球阀密封连接件尺寸外径为4cm,在胶桶底部靠近边缘处设计φ4的圆形孔,通过密封连接件将胶桶和球阀连接。以便于操作,同时保证胶液可以最大程度流尽。

3.2胶桶座的设计

根据电动升降车升降臂承载面115cm*70cm,考虑小桶直径为30cm,两胶桶并行排列后预留固定机构空间,则胶桶座上表面宽度为61cm;考虑三角排列后预留固定机构空间,则胶桶座上表面长度为100cm。最终确定胶桶座上表面长度100cm,宽度70cm,厚度1cm。

为装卸方便及外形美观,设计支座尺寸略小于上表面尺寸为长970cm*宽600cm,根据胶桶高度、电动升降车升降臂自身高度,考虑人工加胶高度,最终确定支座高度为30cm。

3.3固定机构的设计

根据胶桶座上表面和胶桶尺寸,设计胶桶固定机构。通过弧形板与螺栓配合,将胶桶稳定固定于胶桶支座上。

3.4安装调试

将各零部件组装后,按照以下步骤安装调试:

(1)将所需胶液倒入加胶装置;

(2)将整台加胶装置匀速推至加胶点;

(3)按下电动上升按钮,将容胶机构和支撑机构上升至合适位置后停止;

(4)取下加胶管,拔出活塞;

(5)插入胶罐对应位置。

4、结果分析

通过对比实施前后加胶各流程的时间,我们可以发现:

(1)准备阶段:减少了胶桶分类、放置的时间,去除了登爬踏梯的时间,由原来的29.5min降低至16min;

(2)加胶阶段:去除了登爬踏梯的时间,减少了控胶的时间,由原来的11.8min降低至10.3min;

(3)整理阶段:去除了整理胶桶时间,由原来的8min降低至3min;

(4)二次加胶阶段:降低整体加胶时间,由原来的20min降低至15min。

经验证,整个加胶过程,加胶耗时从原来的69.3分钟/班次降低到44.3分钟/班次,缩短加胶时长25分钟/班次。

按照节约工时类经济效益计算公式:

可节约成本12375元/年;

按照效率提升类计算公式:

可提升效率56.4%。

5、总结

卷包车间加胶装置的研制大幅缩短了各加胶点加胶时长,降低了劳动强度,并提升效率56.4%,节约成本12375元/年,达到良好效果。

参考文献

[1]ZB25型包装机组/《ZB25型包装机组》编写组编.北京:中国科学技术出版社,2001.12.

[2]ZB25包装机组操作手册.上海烟草机械有限责任公司.

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