(福建晋江天然气发电有限公司福建晋江362251)
摘要:本文介绍了某电厂在对主变冷却器更换后,启动试运强迫油循环冷却器过程中发现变压器内部有异常声音,通过分析排查最终确认为变压器内部绝缘块松动发出的声音,将变压器放油进入本体内部进行处理后,运行正常,确保了主设备安全稳定运行。
关键词:主变;异常声音;抽真空;注油;热油循环;排气
引言
主变压器,简称主变(GSU),是一个电厂或变电站中主要用于输变电的总降压变压器,也是变电站的核心部分。变压器是电力机车牵引供电系统的核心设备,也是保证牵引供电系统安全稳定运行的关键设备。
主变压器的容量一般比较大,并且要求工作的可靠性高。尽管主变压器故障率不高,但是一旦出现故障就会造成重大的损失。轻则可能会造成设备故障;重则会引发火情,危及正常的运输安全。因此,分析变压器的故障原因,并采取相应的防范措施具有非常重要的意义。
1简介
某S109F级燃气电厂,4台主变(SFP10-480000/220)由衡特变电工衡阳变压器有限公司生产,变压器有5组强迫油循环冷却器,2008年生产,至今运行10年。由于某电厂靠沿海地区,腐蚀性非常强,部分冷却器已腐蚀渗油,为彻底处理渗漏油缺陷,决定更换新的热侵锌冷却器。
2事件经过
在#2机A级检修中,电气检修人员按检修项目对主变强迫油循环冷却器进行更换,将强迫油循环冷却器更换后,联系运行对冷却器进行逐一试运,当试运到第三组冷却器时听到冷却器顶部连通管“咚”的一声,立即停运对冷却器进行检查,经过排出冷却器内部油进行检查,未发现无遗留物,重新安装,进行第二次试运时任然听到“咚”一声,经过检修人员的认真分析,初步判断是变压器内部撞击的声音。为了防止主设备在运行中出现故障,最后经专业、部门讨论决定对变压器进行放油,进入变压器内部进行检查。
3变压器内部异常声音原检查分析
检修前设备运行正常的,在此次检修过程中只更换了五组强迫油循环冷却器,经过现场反复启动冷却器,只有在冷却器启动时发出“咚”的声音,强迫油循环冷却器运行时是将变压器油从顶部之上而下,经过散热片、潜油泵进入变压器内部,那么在潜油泵启动的瞬间有很大的吸力,初步分析变压器内部有绝缘件松动,导致冷却器在启动过程中松动的绝缘件撞击到变压器内壁。
经过联系厂家核查图纸确认,在变压器第三组冷却器顶部连通法兰处有加装2000mm*200mm*100mm(长*宽*高)的支撑绝缘件,绝缘件与铁芯构件固定,不能左右移动,此绝缘件的作用是主变压器在运输保存时防止变压器抽真空太低,导致本体变形,起到支撑的作用。此绝缘件在抵达现场安装时应吊罩检查,再将此绝缘件拆除。
图1图2
3变压器内部绝缘件处理
(1)排油:准备1个80T的油罐及1台真空滤油机运抵施工现场,对油管、滤油机、油罐进行彻底检查清理,确保干净整洁。选择晴朗天气,相对湿度≤65%,控制在16小时内完成变压器内部绝缘件处理工作。排油前,将油枕注油阀及瓦斯继电器蝶阀关闭,将滤油机连管接至变压器本体,滤油机进油管接至变压器底部排油口。根据滤油机和油罐内油量,注意观察油罐油位,将变压器内绝缘油排空。变压器本体排油结束。
(2)通风:打开人孔门,办理受限空间作业票,对内部进行通风30分钟,气体检测合格后人员方可进入;
(3)进入变压器内部处理:内部通风检测合格后,检修人员进入变压器内,用纸槽填充在木件与箱盖之间(绝缘纸板4块,100*100mm,绝缘纸制作后按照工艺要求烘干),纸槽放置位置如下图,将纸槽绑扎固定好防止松动。
(4)抽真空:变压器内部绝缘件处理完毕,封闭人孔门,更换拆卸的密封件及修饰螺丝,开始抽真空准备。关闭气体在线检测装置的阀门;使用真空滤油机真空泵、罗茨泵进行抽真空,变压器本体持续真空时间8个小时,真空度133pa,抽真空期间每小时记录一次记录数据。
(5)注油:变压器抽真空期间,对变压器油罐内绝缘油进行滤油,注入变压器本体前保证绝缘油化验结果满足以下要求:60Kv/2.5mm以上;含水量:10ppm以下。真空注油,保持变压器本体真空值在133Pa,从主变油箱侧面底部注油阀(Ф50)通过滤油机进行注油,滤油机出口阀连接主变注油阀,滤油机进口阀连接储油罐,开始注油,一般注油速度(4~6)t/h,油加热温度控制在50~55℃;变压器注油期间,每小时记录一次数据。注油量超过1/2时,应停止注油。抽真空1小时后,继续注油。当注油至离变压器本体顶部平面100mm时,停止注油。维持真空不小于8h,然后可破除真空,将滤好的备用油从油罐内注入至油枕内部,通过油枕进行补油,油枕油位达到40%时停止补油;
(6)变压器热油循环:热油循环前:确认低压侧各套管软连接,中性点软连接至少有一根可靠连接,保证接地良好;真空滤油机出口阀连接主变进油阀,进口阀连接主变回油阀(滤油阀不能在主变压器的同一侧);进行热油循环(脱水脱气),滤油机加热温度设置为55℃,开始进行热油循环,热油循环时间不少于48h;热油循环期间,每小时记录一次数据。
(6)静放、排气:热油循环结束后变压器静放72小时,进行油密测试,变压器本体应无渗漏,变压器油静放时间10小时后,在主变高压套管下法兰、低压套管、中性点套管、瓦斯继电器、冷却器上部进油管排气孔进行第一次排气;再启动主变冷却器约1小时,停止主变冷却器油泵,静放时间大于10小时,进行第二次排气;静放40小时后,第三次排气。
(7)变压器修后试验:应按电力规程试验标准进行,试验项目及标准参考DL/T596电力设备预防性试验规程执行。主要试验项目有:测定绕组的绝缘电阻、吸收比及极化指数,测定铁芯的绝缘电阻,测量绕组的直流电阻,绕组连同套管的介质损耗,套管主绝缘及末屏对地的绝缘电阻,套管的介损和电容值测量,变压器绝缘油化验,试验全部合格后方可投入运行。
4结语
本文针对变压器内部绝缘支撑件松动,导致冷却器启动异音情况进行了分析,并对处理过程进行了详细的说明,由于此类隐患比较隐蔽,难以发现,处理难度大,工序复杂,本文为同类型变压器提供了良好的借鉴经验。
参考文献:
[1]DL/T596电力设备预防性试验规程
[2]衡阳特变产品说明书。
作者简介:喻建(1987-08)男,广西桂林人,本科,工程师,从事电气一次检修13年,单位:福建晋江天然气发电有限公司设备管理部。