某型舵机卡舵故障原因分析及排除

某型舵机卡舵故障原因分析及排除

中国卫星海上测控部江苏江阴214431

摘要:舵机是控制船舶航向的重要设备,是船舶安全航行的基础,舵机机运行状态的好坏,直接影响着船舶安全的稳定保障。本文结合右舵转舵卡舵突发故障,分析了处理此类故障的排查方法,并提出了对液压设备在日常运行中的几点注意事项

关键词:舵机;卡舵;排除

1、引言

某航次中,岗位人员在值班过程中,驾驶台通知,在使用右舵机进行操舵时,舵机无法操作,换用左舵机时,可灵活操作。岗位人员到达现场后,使用机旁操作右舵,舵机没有出现以上故障,而后驾驶台再次架控操作右舵,也没有出现卡舵现象,故双方协定加强观察,如后续故障复现,在条件允许的情况下,可在轮机岗位人员到达现场后在进行处理,次日中午,故障再次复现,岗位人员到达现场查明原因后进行了修理。此次故障的排查方法及修理过程,为船舶排查此类故障提供一定的借鉴意义。

2、舵机主要结构及工作原理

2.1舵机主要结构组成

我船舵机系统主要由:推舵机构、油泵机组、机械反馈机构、手操变量机构、阀组、隔离旁通阀组、日用油箱、备用油箱、限位阀、液压伺服机构、推舵连杆、舵柄及水下机械部分等。

2.2舵机的主要工作原理

舵机采用浮动杆式追随机构,原理结构如右图所示,图中A、B、C为浮动杠杆上的三点,A点与舵柄连接,B点与两台主油泵的变量头的连接杆连接,连接杆上装有缓冲弹簧,C点与伺服活塞的连杆相连接。当给出舵角指令,操舵仪发出讯号,液压伺服机构的电磁换向阀就动作,伺服活塞就移动至C’,由于A点在舵叶转动前并不移动,所以在此过程中B点移至B’,主泵就有油排出,推舵机构的柱塞就使中舵柄转动,舵叶开始偏转,A点向A’移动。当舵叶转到A’位置时,舵角与所给出的指令舵角相符,B’重又回到中位B点,油泵斜盘归零,油泵停止排油,舵就停止在某一指定舵角上。这时浮动杆的位置如图中A’BC’。实际上,浮动杆的动作并不是分步进行的,而是在C点带动B点偏离中位后,由于油泵排油,推动舵叶,A点就要移动,只是C、B动作领先,舵叶和A点追随其后。

3、故障原因分析

3.1主泵分系统故障

变量控制机构通过控制伺服滑阀的阀体,从而控制伺服活塞,而伺服活塞又和主泵斜盘连接。通过斜盘偏转实现主泵吸、排油。当伺服滑阀密封环严重泄漏时、造成控制伺服活塞的上下油道相通,此时斜盘是无法动作的,故主泵无法实现吸排油。或者,伺服滑阀的外接连动杆与缓冲装置连接头由于磨损过度,致使整个连接面凹形拉,造成了伺服滑阀卡在某一位置,同样造成了斜盘无法动作,主泵无法排油。

3.2控制泵以及控制系统故障

控制回路是由双联叶片泵中小泵提供2Mpa的压力油,通过滤器、单向阀、控制管路向主泵的控制机构提供工作油,推动主泵的伺服活塞动作,以带动斜盘偏转,从而实现主泵的吸排油。此过程中当叶片泵故障,不能提供压力油,或者滤器堵塞、溢流阀故障、管路严重漏油等,造成工作油无法到达主泵,都会造成此类故障。

3.3伺服系统故障

伺服回路是由伺服油箱、伺服泵、节流阀、电磁换向阀、液控阀以及伺服油缸组成。当启动右侧伺服系统时,伺服泵建立油压,一路通过管路到达液控阀下方,使该阀关闭。当电磁阀得电动作时,伺服泵提供的压力油通过电磁阀通道到达液压缸,推动液压缸动作。换向阀是利用阀芯在阀体的相对运动,使液流的通路接通、关闭、或变换流动方向,从而使执行元件启动、停止和变换运动方向。当伺服泵损坏,液控阀无法关闭,换向阀卡死,管路严重泄漏等,都会造成伺服油缸无法动作,从而使浮动杠杆无法推动伺服滑阀动作,造成卡舵。

3.4.控制信号故障

舵机的操作是通过一条电路连接到驾驶台,当驾驶台的操舵仪给出电信号之后,信号到达电磁阀的某一边,电磁阀得电后动作,推动换向阀的阀芯动作,实现油路的改变,使伺服油缸左右移动。当连接至驾驶台的电路故障,或者电磁阀故障,以及电线连接插座与电磁阀阀体故障时,都会造成此类故障。

4、故障排除

到达现场后,我们首先对机组和油箱进行目视检查,没有发现有大的泄漏点,油箱油位也在规定液位之内。我们将舵机转移到机舱控制,我们首先启动右机组,伺服泵压力在0.25Mpa,控制泵压力为2Mpa,补油泵压力为1Mpa,主泵运转声音清脆,而后进行操作试验,伺服泵参数无变化,伺服油缸无动作。初步判断故障为右机伺服系统故障。

我们启用左机组进行操作试验。伺服泵压力在0.25Mpa,控制泵压力为2Mpa,补油泵压力为1Mpa。我们进行满舵操作试验,运行时间为24s,伺服泵压力在0.9Mpa,各泵运转情况正常,舵叶轴承处无异常噪音,舵机无卡顿,而后将舵机转换到驾驶台控制,进行满舵操作试验,同样得到以上数据。这样我们可将机械故障、主油缸故障以及遥控电源故障排除。

而后我们启动左伺服系统和右主泵系统,右控制泵压力为2Mpa,补油泵压力为1Mpa,管路连接处没有泄漏点,伺服滑阀的外接连动杆与缓冲装置连接头没有凹陷,我们进行满舵操作试验,运行时间为24s,伺服泵压力在0.9Mpa,各泵运转情况正常,舵机无卡顿,我们可将右主油缸故障和右控制泵以及控制系统故障排除。

排除主泵及控制系统故障后我们重点对右机组伺服系统进行检查。首先我们将左机组的液控阀更换到右机组,进行操作试验,伺服系统依然没有动作。再将换向阀进行更换,进行操作试验,伺服系统依然没有动作,再次手动操作电磁阀后,发现机组可正常的动作,最后将故障定位置电磁阀电路连接方面存在问题,我们将电源插头进行更换后,进行满舵操作试验,运行时间为24s,伺服泵压力在0.9Mpa,各泵运转情况正常,舵机无卡顿。驾驶台进行操作试验,以上数据依然有效。

5、对设备日常检查的几点注意事项

1、观察仪表参数,

2、平时多留意设备正常运转时的声音。设备的很多故障,特别是液压机组(如油泵)和执行机构的故障,都会通过声音表现出来。发现声音异常时,应立即停机,检查分析故障原因。

3、观察油液状况,如泡沫太多或油液混浊,应视为故障处理,停机检查。如发现油液有分层现象,说明液压系统中混入了其他液体,请马上停机检查。

4、观察设备是否有漏油、渗油现象。设备正常使用时,设备周围及下方应干燥清洁,如发现有积油,应查明原因。

5、检查设备是否过热。液压系统开始运行后,液压油以及很多液压元件温度会显著上升,正常运行时,油箱油温不得超过45℃,如发现其温度过高,应立即停机检查。

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