1孙志伟2张志勇(河南煤化集团鹤煤公司第十煤矿河南鹤壁458000)
中图分类号:TU71文献标识码:A
内容提要:本文阐述了钢筋梯子梁在岩巷支护中的应用,说明该技术的应用,成功地解决了岩巷开拓的支护问题,而且使工程得以安全、快速高效施工,简化了施工工艺,提高了劳动生产效力,缩短了接替时间,为我矿采区接替做出了贡献。
关键词:钢筋梯子梁岩巷支护应用
为了解决采区接替,缓解和摆脱矿井接替紧张的被动局面,实现矿井又好又快发展,首先要解决的问题是岩巷单进问题,要想提高单进水平,最主要的问题是支护问题,只有解决了以上难题,才能实现加快施工进度,减少返修和材料费用,提高工程安全质量,为此,决定在-375回风斜巷开展支护设计优化。
一、-375回风斜巷的原设计概况
-375回风斜巷是我矿新接替采区(15采区)的总回风巷,现正处于开拓准备之中,该区位于我矿南翼的深部。设计于二1煤层底板岩石中,距二1煤层底板28~36米,巷道设计断面为直墙半圆拱形断面,支护形式为锚网喷支护。支护材料为:Φ*L=20*2000mm螺纹钢树脂型锚杆,间排距700*700mm,每根用K2845型树脂锚固剂一卷;Φ4钢筋点焊网,网格80*80mm,长*宽2000*800mm,喷射混凝土配比1:2:2,水灰比0.5,厚度100mm,标号C20。
二、按原设计施工后支护方面的困难
-375回风斜巷按原设计开工后,掘进至2009年9月,共计掘进了180m。-375回风斜巷于2009年3月开始掘进,掘进2个月后,巷道出现浆皮开裂、变形情况。腰线上两帮向内收缩量达到90mm的变形量,腰线下两帮向内收缩量达到115mm的变形量,底部向上鼓出量达到了195mm。个别锚杆托盘也被挤出,大块浆皮开始掉落,露出了金属网。由于底鼓导致轨道变得高低不平,人工推车时,施工人员非常吃力(平时2个人都可以推动的矿车,现5个人也难以推动),更影响施工人员的安全,不得不对后部巷道进行返修工作。
2009年6月,为解决巷道变形,提高巷道支护效果,改变原设计支护方案,掘进之前在巷道顶部穿16~20根2.0m管子,间距200mm,角度为+10°~+15°,均匀地布置在巷道顶板轮廓线上,控制顶板岩石冒落。并将原设计锚杆间排距由700*700mm调整为650*650mm。
掘进至2009年8月份,6个月时间内对后路已进行了3次大的维修工作,并改变原设计支护方式1次,均未能达到与其支护效果,2009年8月,由于后路巷道再次变形,决定成巷到窝头暂时停止掘进,对后路损坏巷道进行整修,并在局部变形严重处再套架U29棚。
采用套架U29棚后,仅仅在局部地区出现了浆皮掉落现象,虽然有效控制了巷道变形,但由于支护方式较为复杂,施工进度极慢,月均进尺仅仅26m,且成本消耗较高。
三、支护设计优化的研究、设计及制作
由于先后采用了一系列综合支护措施,所采用的锚网喷+U29棚复合支护虽然有效地维护巷道稳定,巷道未出现大的损坏现象,但由于工序复杂,施工难度较大,成本浪费高,掘进单进低,不得不进行新的研究,不得不转而另辟蹊径,看是否能够采用新的支护,以达到维护巷道稳定、提高单进速度、降低成本的目的。
为达到这一目的,决定改变支护方式,即巷道拱部锚网支护前,加装梯子梁加固巷道支护,形成一个整体支护。(梯子梁规格长2.0m、宽100mm、隔700焊两个横间)。
钢筋梯子梁使用两根Φ10mm、2000mm长的钢筋棍加工,两端口使用100mm的钢筋棍将其封闭好,中间间隔300mm使用钢筋棍加工成横梁,每隔650mm用锚杆锚固在巷道拱部,仍采用锚网喷支护。
四、钢筋梯子梁使用后的施工情况
-375回风斜巷在施工中进行了试用(试验段85m),到2009年10月,-375回风斜巷月进度近40m。至今,-375回风斜巷顶帮完整,巷道无大的变形,保持了变更后的设计断面,面貌观感大大提高,多次受到公司和矿领导好评。成巷2个月后观察,巷道支护已经保持稳定,不再出现变形情况,巷道局部地区发生了浆皮开裂现象。
五、支护优化和上山层位改变前后技术经济比较
选择锚网喷+钢筋梯子梁复合支护后,与原设计相比较,在施工安全、施工进度及经济效益上都有了很大的提高。
(一)在施工单进方面
1.优化上山支护设计前施工进度
原设计为锚网喷支护时,由于受压大,巷道变形严重,不得不对后路损坏巷道多次维修,造成返修量大,严重影响施工进度。采用锚网喷(顶部在掘进前穿2.0m长的1寸钢管)+U29棚复合支护后,由于工序复杂,首先对巷道进行穿管子、锚网、打锚杆、后复喷,移扒岩机后在进行对巷道套架U29棚、复喷。-375回风斜巷2009年3月开始掘进至2009年8月掘进进尺总计175m,月平均进尺29.2m。
2.优化上山支护设计后施工进度
2009年8月底,-375回风斜巷改变支护方式,在巷道拱部增设钢筋梯子梁,支护方式采用锚网喷支护+共计梯子梁复合支护,减少了对巷道的重复维修、落底、套架U29棚等工作,达到了一次成巷的目的。到2009年10月底,共掘进85m,月平均进度42.5m,与采用设计变更前相比较,掘进进尺提高了46%。
(二)在经济效益方面
优化支护设计前:掘进成巷锚网喷支护成本++扩修断面架设U29棚成本+其他成本支出。优化支护设计后:掘进成巷锚网喷支护成本+钢筋梯子梁+其他成本支出。
维修巷道每班3人架设一棚,人均工资100元,每米巷道成本500元。U29棚每棚355kg,材料单价5.94元/kg,每米加工费23元/m,每棚用小板梁18根,每根10元,每米巷道成本4750元(加500元人工工资)。此数值未包含巷道扩修等方面的通风、运输、提升、压风、排水、放炮、瓦斯检查、火工品、辅助材料、工具、仪器仪表、后勤服务等费用。若全部包含在内应该不低于增加每米巷道成本5400元。而钢筋梯子梁每架费用185元,加上其他小号费用每米巷道成本1850元。
(三)在施工工序方面
优化支护设计前:-375回风斜巷在采用原锚网喷+U29棚复合支护前,巷道支护效果差、返修量大,巷道正常掘进与返修在的时间比率上高达1:0.63,严重影响了工程进度。在采用锚网喷+U29棚复合支护后,但由于施工工序复杂:掘进前穿管子20根,巷道掘进后,再挂金属网、打锚杆后复喷砼100mm,待移扒岩机后会后路巷道进行套架U29棚、喷砼150—200mm。
优化支护设计后施工工序:-375回风斜巷采用锚网喷+钢筋梯子梁,施工工序简单便捷、且支护效果极佳,掘进后挂网、打锚杆、安装钢筋梯子梁后进行喷砼100mm,减少套架U29棚及架棚后的复喷工作,真正达到了一次成巷的目的。
(四)在施工安全方面
采用原支护设计的安全情况:-375回风斜巷巷道支护好后,由于巷道受压大,所采用的支护方式不能起到良好的支护效果,后路巷道经常出现浆皮开裂、掉落现象,底板也经常出现鼓膨现象,行人台阶、提升运输轨道变得高低不平,影响施工人员的人身安全及物料、矸石的运输。采用锚网喷+钢筋梯子梁复合支护后的安全情况:-375回风斜巷变更支护后,后路巷道无浆皮开裂、掉落现象,底板仅少量出现鼓膨现象,运输轨道无大的变形,施工人员的人身安全及轨道的正常运输得到保证。