凝汽机组论文-白云龙,黄荣盛

凝汽机组论文-白云龙,黄荣盛

导读:本文包含了凝汽机组论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:超临界凝汽机组,热力系统,不同工况,单耗率分析

凝汽机组论文文献综述

白云龙,黄荣盛[1](2019)在《660 MW超临界凝汽机组多工况下单耗率分析》一文中研究指出以660 MW超临界凝汽机组为例,基于单耗率分析理论,构建汽水循环各项设备的单耗率分析数学模型。利用Ebsilon热力系统软件,对3组不同工况的汽轮机高、中、低压缸、空冷凝汽器、各级回热加热器、凝结水泵以及给水泵等设备结构因素附加单耗率计算分析。设备结构因素附加单耗率分布结果表明,高压缸第一级和低压缸末级是汽轮机本体优化设计重点,为设备优化设计提供指导方向。(本文来源于《东北电力技术》期刊2019年02期)

唐江,王学栋,赵玉柱,鄢传武[2](2018)在《凝汽机组高背压供热改造后的性能指标与调峰能力分析》一文中研究指出介绍了135 MW、300 MW等级凝汽机组高背压供热改造技术,由机组改后的性能试验,得到机组高背压运行的性能指标,高背压纯凝工况下的热耗率为3 690~3 740 kJ/(kW?h),高背压抽汽工况下的热耗率在3 690~4 060 kJ/(kW?h)之间。并分析了改造技术、冷端设计参数与运行参数对机组性能指标的影响,同样135 MW等级机组,满负荷工况下,循环水流量差3 500 t/h,凝汽器背压差15 kPa,机组额定工况下的发电功率差26.7 MW。由机组供热期调峰能力试验,确定机组高背压运行的调峰区间和调峰适应性,300 MW机组的调峰能力为65 MW,为改造前额定容量的22%;而135 MW等级机组的调峰能力为35~60 MW,为改造前额定容量的26%~44%。并分析了造成机组调峰区间变窄、调峰适应性降低的原因。(本文来源于《发电技术》期刊2018年05期)

王汝武[3](2018)在《2X300MW压力匹配器在大型凝汽机组集中供暖中的应用》一文中研究指出为了保护环境,减少雾霾,必须关仃燃煤小锅炉.原有燃煤小锅炉的热负荷,最好由大型热力发电厂丞担.本文介绍了大型热力发电厂供采暖热负荷的各种方式,重点推荐低真空加压力匹配器加抽汽运行模式。(本文来源于《热电技术》期刊2018年01期)

邓伟,张燕平[4](2018)在《某600 MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析》一文中研究指出通过建立基于热平衡法的热力分析模型,对某600 MW凝汽式汽轮发电机组的抽汽供热改造方案进行了热经济性分析。计算了非供热工况、再热冷段抽汽供热工况、再热热段抽汽供热工况下机组的发电功率、热耗率、发电煤耗率等指标,并对比了不同供热工况、不同供热抽汽流量下机组的热性能。研究结果表明:该机组采用再热蒸汽供热,热经济性好,且在最大供热抽汽流量运行时发电煤耗率最低;相比于再热热段抽汽供热方案,再热冷段抽汽供热方案的发电功率和发电煤耗率较大。(本文来源于《广东电力》期刊2018年01期)

张晓东,丁贤虎[5](2018)在《热电厂新增纯凝汽机组的技术经济分析》一文中研究指出为了解决某热电厂全年热负荷日峰谷差较大和季节性差异较大的问题,热电厂新增了1台纯凝汽机组。通过新增机组,解决了全厂机组配置对热负荷变化较大情况的适应性,避免了工质和热量的损耗,提高了全厂运行经济性和安全性。(本文来源于《节能》期刊2018年01期)

春健[6](2017)在《某热电厂135MW再热式凝汽机组背压机改造实施方案》一文中研究指出某热电厂将135MW超高压、一次中间再热、单抽凝汽式汽轮发电机组改造为背压式汽轮发电机组,改造后机组运行良好并取得了显着的经济效益。本文主要介绍了主机、辅机及热力系统改造实施方案。(本文来源于《中国设备工程》期刊2017年24期)

陈军,代勇[7](2017)在《凝汽机组改为集中供热机组的节能效果解析》一文中研究指出借助集中供热机组可以有效完成"电热联产"的效果,促使电力企业余热可以得到充分的利用,在实现资源有效利用的基础上,可以进一步提升电力企业的节能效果。针对电厂的凝汽机组改造,使之成为集中供热机组,并分析改造后的节能效果,旨在为电力企业发展奠定基础。(本文来源于《山东工业技术》期刊2017年06期)

[8](2016)在《大型凝汽机组改造成供热机组的最佳途径》一文中研究指出不用打孔抽汽、不用减压减温器大幅降低发电成本、提高热能利用率国家发明专利ZL200310105298.4多喷嘴蒸汽压力匹配器——大型凝汽机组改造成供热机组的理想设备,其原理是用匹配器以高压缸排汽作驱动汽,引射中压排汽或第叁回热抽汽口抽汽,混合输出工业用汽。效率高、投资省。已在我国电厂135MW、300MW、600MW等机组上应用。热化发电煤耗150 g/kWh以下SJ型汽轮机后快速冷却装置本快冷装置可大大缩短汽轮机停机后冷却时间,全过程自动控制,安全,易操作,经济效益很高。以200MW机组快冷系统为例,冷却速度可缩短(本文来源于《节能》期刊2016年11期)

肖冰[9](2016)在《国产600MW凝汽机组供热改造方案研究》一文中研究指出目前,我国火力发电厂所在区域实现热电联产、集中供热,在节约能源、改善环境等方面均具有明显的效益,用集中热源代替分散小锅炉供热,已成为势在必行的发展方向。随着国家能源产业政策向节能、环保等方向调整,超临界及超超临界600MW以上大型燃煤机组逐步占领了我国电力市场的主流地位。分散型小锅炉因为其效率低、热耗大,在市场竞争及国家产业政策中处于不利地位。热电联产在供热的同时,能产生一定的电能,可提高燃料的热能利用率与提高热电厂的经济效益。(本文来源于《节能》期刊2016年03期)

梁学斌,王树伟,刘宏战,黄钰伟[10](2015)在《俄制500MW纯凝汽机组改供热技术研究与应用》一文中研究指出对70年代生产的俄制500MW纯凝汽式汽轮机,在基础系统及辅机等尽可能不变的前提下,改造为供热抽汽凝汽式汽轮机,同时进行通流部分节能改造,利用热力计算、结构分析和方案评价进行比较,并通过改造后应用证明该型机组的供热改造在技术上是可行的,经济上是合理的。(本文来源于《全国电厂燃煤节能减排升级改造解决方案经验交流会论文集》期刊2015-06-05)

凝汽机组论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了135 MW、300 MW等级凝汽机组高背压供热改造技术,由机组改后的性能试验,得到机组高背压运行的性能指标,高背压纯凝工况下的热耗率为3 690~3 740 kJ/(kW?h),高背压抽汽工况下的热耗率在3 690~4 060 kJ/(kW?h)之间。并分析了改造技术、冷端设计参数与运行参数对机组性能指标的影响,同样135 MW等级机组,满负荷工况下,循环水流量差3 500 t/h,凝汽器背压差15 kPa,机组额定工况下的发电功率差26.7 MW。由机组供热期调峰能力试验,确定机组高背压运行的调峰区间和调峰适应性,300 MW机组的调峰能力为65 MW,为改造前额定容量的22%;而135 MW等级机组的调峰能力为35~60 MW,为改造前额定容量的26%~44%。并分析了造成机组调峰区间变窄、调峰适应性降低的原因。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

凝汽机组论文参考文献

[1].白云龙,黄荣盛.660MW超临界凝汽机组多工况下单耗率分析[J].东北电力技术.2019

[2].唐江,王学栋,赵玉柱,鄢传武.凝汽机组高背压供热改造后的性能指标与调峰能力分析[J].发电技术.2018

[3].王汝武.2X300MW压力匹配器在大型凝汽机组集中供暖中的应用[J].热电技术.2018

[4].邓伟,张燕平.某600MW凝汽机组供热改造方案热经济性分析[J].广东电力.2018

[5].张晓东,丁贤虎.热电厂新增纯凝汽机组的技术经济分析[J].节能.2018

[6].春健.某热电厂135MW再热式凝汽机组背压机改造实施方案[J].中国设备工程.2017

[7].陈军,代勇.凝汽机组改为集中供热机组的节能效果解析[J].山东工业技术.2017

[8]..大型凝汽机组改造成供热机组的最佳途径[J].节能.2016

[9].肖冰.国产600MW凝汽机组供热改造方案研究[J].节能.2016

[10].梁学斌,王树伟,刘宏战,黄钰伟.俄制500MW纯凝汽机组改供热技术研究与应用[C].全国电厂燃煤节能减排升级改造解决方案经验交流会论文集.2015

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