导读:本文包含了功率摆动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:交直流电网,特高压直流,换相失败,机群振荡
功率摆动论文文献综述
顾卓远,张健,易俊,刘楠,于强[1](2018)在《送端系统机群摆动对直流功率恢复特性影响研究》一文中研究指出近年来,我国交直流混联电网发展初具规模,电网安全稳定特性发生深刻变化,大容量特高压直流输电系统与传统交流电网的交互影响、耦合特性进一步复杂化。该文重点研究送端电网机群摇摆对近区特高压直流功率恢复特性的影响,发现当直流故障激发送端机群振荡后,随着系统戴维南等值电势幅值不断下降,直流换流母线电压跌落将造成直流功率在恢复过程中再次出现塌陷,对交流输电通道形成二次冲击,影响交流薄弱断面输电能力。最后基于实际电网算例,分析受端电网单永故障下多回直流同时发生相继换相失败故障对送端电网稳定性的影响。研究结论可为电网运行人员合理安排运行方式提供依据,有利于保障大区互联电网安全稳定运行。(本文来源于《电网技术》期刊2018年07期)
李伟忠,王文全,闫妍[2](2017)在《摆动方式对水翼输入功率的影响》一文中研究指出利用投影浸入边界法,研究了不同主动摆动方式对水翼输入功率的影响。计算模型采用二维NACA0012翼型,雷诺数Re=800。最大摆角θ0=75°,摆动频率f的变化范围为0.1Hz~0.2Hz,非正弦摆动参数β的变化范围为1~3。首先,研究摆动频率f和非正弦摆动参数β对平均输入功率的影响,研究发现,平均输入功率随着f和β值的增加而增加,但当f>0.16 Hz,β>2.5时,平均输入功率急剧增加。其次,在摆动频率f=0.16 Hz时,研究不同非正弦摆动参数β下力矩系数、输入功率系数以及升阻力系数随时间的变化规律,研究发现,随着β值的增加,峰值输入功率也逐渐增加,而且β值影响峰值输入功率出现的位置。最后,研究不同β值下,变化的尾流发展对输入功率的影响,认为水翼上下表面产生的后缘涡与升阻力有关系,水翼上表面的负涡对水翼摆动产生阻力,而下表面的负涡对水翼摆动产生升力,从而对水翼摆动的输入功率产生影响。(本文来源于《计算力学学报》期刊2017年05期)
马建峰,李文峰[3](2015)在《水轮发电机功率摆动的分析和处理》一文中研究指出某机组在偏离最优工况运行时,进入尾水管的水流夹带着空化气泡在离心力的作用下形成同水流共同旋进的尾水涡带,并在周期性非平衡因素的影响下产生偏心。尾水管压力脉动频率和发电机在电网中的自然振荡频率相近引起输出功率剧烈摆动。采用CFD分析确定尾水管内安装导流板方案以及有限元方法分析导流板的刚强度,最终圆满处理功率摆动问题。(本文来源于《西北水电》期刊2015年01期)
李玉川,高洪祥,张宗奎[4](2013)在《TB3-117发动机功率协调器故障引起机体摆动及性能参数变化原因分析》一文中研究指出从发动机功率协调器的工作原理入手,分析了TB3-117发动机转速在91±1%范围时,出现的机体横向小幅变化,同时伴有左(右)发动机转速91±2%、燃气温度±10℃的往复摆动的原因,并提出使用维护建议。(本文来源于《航空维修与工程》期刊2013年06期)
唐大伟[5](2013)在《主变空充时引起运行机组功率摆动原因分析及防范措施》一文中研究指出结合实例介绍了变压器在直流电阻测试后投入引起邻近运行发电机功率大幅摆动甚至导致发电机保护动作的现象,分析其摆动的原因,并据此提出相关防范措施,为防止今后此类现象再次发生提供了一定的经验。(本文来源于《中国新通信》期刊2013年14期)
谭伟盛[6](2013)在《发电机无功功率摆动的原因分析》一文中研究指出广东粤电云河发电有限公司#1发电机无功功率多次出现异常摆动,指出了引起发电机无功功率摆动的因素,通过分析,最终确定#1发电机无功功率摆动的主要原因是发电机励磁系统的励磁电压互感器存在暂态性故障,更换#1发电机的励磁电压互感器后,无功功率摆动现象消失。(本文来源于《华电技术》期刊2013年06期)
韩维峰[7](2013)在《有功功率摆动的现象的处理》一文中研究指出变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。变送器的输出对象有的参与机组DEH系统、机组协调控制系统,在电力系统中起着重要的作用。本文着重介绍了有功功率摆动的现象以及采取的措施,希望能给同行一定的帮助。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2013年03期)
刘辉,吴涛,李群炬,王丰,沈宇[8](2010)在《特高压交流示范工程功率摆动机理分析》一文中研究指出2008年底联络华北电网和华中电网的我国首个跨区域1 000 kV长治—南阳—荆门特高压交流试验示范工程投入运行。特高压投运后,华北电网和华中电网发生的几次跳机故障引起了特高压联络线传输功率的大幅度摆动,特别是第1摆出现了明显的超调,威胁到了特高压系统的安全运行,因此分析功率摆动的机理已成当务之急。利用跳机故障后PMU录波数据总结特高压潮流波动的基本规律。通过分析华北和华中电网特高压互联后出现的大区低频振荡模态,指出跳机后特高压潮流的波动实际是功率缺额再分配所引起的大区低频振荡,由于阻尼较强,波动很快收敛。用二阶系统阶跃响应理论推导出跳机后特高压有功潮流响应的数学表达式,并把第1摆幅度和稳态偏差的PMU录波值与计算值进行比较,表明理论计算的正确性和准确性。利用该方法可以估算跳机故障时特高压潮流的波动情况,计算出第1摆的幅度及预测跳机故障对特高压系统的影响。(本文来源于《中国电力》期刊2010年07期)
[9](2010)在《摆动减速机让风力发电机的功率越来越强》一文中研究指出风力追踪的精密性对部件负载和风电机组整体设备的效率起着决定性影响风力发电机行业以极快的开发速度使一种新的发电技术站稳了脚跟。新型多兆瓦风力发电机成为获取电能的最现代化的设备。位于德国东弗里西的奥里西的Enercon有限公司是一家风力发电机高精(本文来源于《电气制造》期刊2010年03期)
朱良意[10](2009)在《同步发电机无功功率摆动的原因分析与对策》一文中研究指出本文以某热电厂发电机无功功率摆动为题,从理论上分析了无功功率摆动的主要原因及处理措施,并提出改进意见。(本文来源于《科技信息》期刊2009年21期)
功率摆动论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利用投影浸入边界法,研究了不同主动摆动方式对水翼输入功率的影响。计算模型采用二维NACA0012翼型,雷诺数Re=800。最大摆角θ0=75°,摆动频率f的变化范围为0.1Hz~0.2Hz,非正弦摆动参数β的变化范围为1~3。首先,研究摆动频率f和非正弦摆动参数β对平均输入功率的影响,研究发现,平均输入功率随着f和β值的增加而增加,但当f>0.16 Hz,β>2.5时,平均输入功率急剧增加。其次,在摆动频率f=0.16 Hz时,研究不同非正弦摆动参数β下力矩系数、输入功率系数以及升阻力系数随时间的变化规律,研究发现,随着β值的增加,峰值输入功率也逐渐增加,而且β值影响峰值输入功率出现的位置。最后,研究不同β值下,变化的尾流发展对输入功率的影响,认为水翼上下表面产生的后缘涡与升阻力有关系,水翼上表面的负涡对水翼摆动产生阻力,而下表面的负涡对水翼摆动产生升力,从而对水翼摆动的输入功率产生影响。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
功率摆动论文参考文献
[1].顾卓远,张健,易俊,刘楠,于强.送端系统机群摆动对直流功率恢复特性影响研究[J].电网技术.2018
[2].李伟忠,王文全,闫妍.摆动方式对水翼输入功率的影响[J].计算力学学报.2017
[3].马建峰,李文峰.水轮发电机功率摆动的分析和处理[J].西北水电.2015
[4].李玉川,高洪祥,张宗奎.TB3-117发动机功率协调器故障引起机体摆动及性能参数变化原因分析[J].航空维修与工程.2013
[5].唐大伟.主变空充时引起运行机组功率摆动原因分析及防范措施[J].中国新通信.2013
[6].谭伟盛.发电机无功功率摆动的原因分析[J].华电技术.2013
[7].韩维峰.有功功率摆动的现象的处理[J].科技创新与应用.2013
[8].刘辉,吴涛,李群炬,王丰,沈宇.特高压交流示范工程功率摆动机理分析[J].中国电力.2010
[9]..摆动减速机让风力发电机的功率越来越强[J].电气制造.2010
[10].朱良意.同步发电机无功功率摆动的原因分析与对策[J].科技信息.2009