高压射水辅助施打钢板桩在砂礓土地质中的应用

高压射水辅助施打钢板桩在砂礓土地质中的应用

江苏省淮沭新河管理处江苏淮安223005

摘要:钢板桩广泛应用于水利、交通等工程建设中,在普通地质条件下,用液压震动锤正常能够将钢板桩施打到设计高程,但在砂礓土等坚硬地质中,钢板桩施工难度较大,用普通的震动锤施工方法很难达到设计指标。本文通过对2座相同地质工程、采用不同施工方法施打钢围堰的对比,阐明高压射水辅助施打钢板桩的效果和作用,具有较好的推广和借鉴价值。

关键词:高压射水;钢板桩;砂礓土

1工程介绍(工程位置示意图)

蔷薇河地涵和沭新退水闸位于江苏省宿迁市沭阳县,是组成沭新河渠尾工程之一,工程主要功能是向连云港输送工农业用水,保持上游水位稳定,保护上游两岸堤防安全。两座工程相距不足百米,且分别于2009年和2015年进行拆除重建。在拆除重建时,在选择截流方式时,因工程相距太近,如采用土围堰,另一工程正常运行将受影响,所以两座工程在施工时,均采用占用河道断面较小的钢围堰进行截流。两座工程的位置图及上游的钢围堰位置见图1。

图1蔷薇河地涵和沭新退水闸上游钢围堰位置示意图

2工程地质介绍

2座工程靠近,勘探点位置接近,根据2座工程的地址勘探报告来看,土层分布及物理性质基本接近。土层分为4层,具体情况为:

1层:堤身填土或耕土(河床内该层为淤泥或淤泥质土),以壤土为主,夹粉质粘土、砂壤土和粘土。标贯击数1~7击,含水量17.9%~63.2%,压缩系数0.25MPa-1~1.33MPa-1。层厚1.00~11.10m,层底高程-8.71~4.00m,全场分布。

2层:中~轻粉质壤土,顶部为重粉质壤土。标贯击数6~12击,含水量26.4%~28.1%,压缩系数0.25MPa-1~0.29MPa-1,层厚0.70~3.2m,层底高程-0.31~0.91m。

3层:粉砂混壤土块,局部为砂壤土。标贯击数8~35击,含水量24.4%~27.2%,层厚1.50~2.80m,层底高程-2.52~-0.70m。

4层:粉质粘土,局部砂性较大(或为壤土),底部过渡层为壤土。标贯击数为8~59击,含水量20.8%~30.6%,压缩系数0.14MPa-1~0.23MPa-1。层厚10.00~15.90m,层底高程-18.76~-17.98m,全场分布。

根据勘探结果,钢板桩桩端持力层为第4层粉质粘土土层,普遍夹礓结石,局部富集,粒径可达10cm。

3钢板桩选用及钢围堰断面

3.1钢板桩选用。钢板桩采用3号钢,钢材允许抗弯应力取[σ]=180MPa,钢板桩允许抗剪应力取[τ]=95MPa。

4施工方式介绍

4.1蔷薇河地涵钢围堰施工

4.1.1施工设备及原理。施工选用QY50吨履带式吊车、功率为60kW的震动锤(后增加一台90kW)等,其工作原理是采用震动式沉桩,即:将震动锤偏心转子产生的垂直震动力传递给桩体,导致桩周围的土地结构因震动而发生变化,从而降低土层强度,减少对桩体的阻力,从而将桩沉至设计高程。

4.1.2施工流程。整理施工地形→设备、钢板桩进场→打定位桩→安装导向控制架→打设钢板桩→安装钢围檩、拉锚→满铺钢板→制作施工平台→继续打设钢板桩→安装钢围檩、拉锚→再制作施工平台→钢板桩封口→场地清理及设备退场。

4.1.3施工特点。此方式主要靠震动锤产生的震动力将钢板桩沉至设计位置,但当遇到砂礓层等坚硬地质时,震动力难以使钢板桩穿过土层,会引起震动锤负荷增加、设备损坏等,也会使土层震动幅度变大从而增加震动影响的范围,最大的影响是钢板桩难以达到设计高程,影响围堰的稳定和工程施工安全。

4.2沭新退水闸钢围堰施工

4.2.1施工设备及原理。选用QY50吨履带式吊车、功率为60kW的液压震动锤、高压水泵等,工作原理是先将一根镀锌钢管焊接在钢板桩(作为施工桩)内侧,将镀锌钢管连接至高压水泵,在每一根钢板桩施打前,先施打施工桩,同时开启高压水泵(水压力约130公斤,即13MPa),用高压水将钢板桩尖端的土壤进行冲刷液化,同时用震动锤产生的震动力将施工桩沉至设计标高,当钢板桩达到设计高程后,拔出施工桩,换成正常钢板桩,再用震动锤进行施打。

4.2.2施工流程。施工准备→插打定位桩→安装导向架→插拔施工桩→插打钢板桩→安装钢围檩、拉锚→满铺钢板→制作施工平台→继续插拔施工桩→继续打设钢板桩→安装钢围檩、拉锚→钢板桩封口→场地清理及设备退场。

4.2.3施工特点。先用安装高压射水管的施工桩进行施打,高压射水可以将土层液化,包括砂礓土层中的土,土层液化后留下空隙,此时震动锤产生的震动力可轻易将砂礓层穿透,随后再将钢板桩沉至设计高程。此方法不仅可以减小打桩的难度,同时可以减小因震动对周边产生影响的范围。

5施工过程及结果对比

5.1在蔷薇河地涵钢围堰施工过程中,当钢板桩前端进入砂礓土层时,出现钢板桩进入困难、电机负荷加大、电压下降、电流升高等现象,且多次出现桩锤电机、控制箱烧坏情况,打桩夹具及液压油管多次破裂,钢板桩顶部亦出现变形。此种现象在钢板桩施工过程中是少见的。后将原有的160kW发电机调换为250kW,用60kW震动锤将钢板桩送至难以打进的位置,再用90kW打桩锤集中送桩,即便如此,钢板桩仍无法打到设计深度。且因为钢板桩施打困难、震动加大,对施工区50m以外的周边居民房屋产生了影响,多座房屋被震裂。

5.2在沭新退水闸钢围堰施工过程中,因使用带高压射水施工桩现行施打,施工顺利,进度较快,钢板桩均被送至设计高程,且对上次同样因震动产生影响的居民房屋未产生明显影响。

两次施工的情况对比见表1。

表1钢围堰设计情况及施工结果对比

6结束语

高压射水辅助施打钢板桩施工工艺,可以很好地解决砂礓土等坚硬地质情况下的施工,一是可以减小施工难度,能将钢板桩沉至设计标高,保证围堰及整体工程施工安全;二是加快施工进度,节省开支,降低施工成本,三是减少对周边建筑物的影响。因为,此种施工方法有极大的推广价值。

参考文献:

[1]淮安市水利勘测设计研究院有限公司.蔷薇河地涵拆建工程初步设计[R].江苏淮安,2009.

[2]淮安市水利勘测设计研究院有限公司.沭新退水闸拆建工程初步设计[R].江苏淮安,2015.

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